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  • 煤化工高氨氮廢水處理工藝

    2022-05-19 10:39:41 191

      1、概述

      隨著(zhù)國家對環(huán)境保護的日益重視及廢水排放標準的日益嚴苛,煤化工企業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的高氨氮廢水處理成為一大難題。山西晉煤天源化工有限公司生產(chǎn)廢水有兩大來(lái)源:一是原料氣壓縮排水,二是事故水池內的廢水。原料氣壓縮排水氨氮含量在1000~3000mg/L,隨系統工藝變化波動(dòng)較大,日常氨氮含量在1500mg/L左右、CODCr在1000mg/L左右,廢水水質(zhì)波動(dòng)時(shí)對污水處理系統生化池的影響較大,尤其是進(jìn)水中氨氮含量波動(dòng)較大時(shí)(污水處理裝置進(jìn)水氨氮含量要求在50~240mg/L),不利于污水處理裝置生化系統的穩定運行。事故水池主要收集事故狀態(tài)下的超標廢水及尿素裝置的超標解吸廢液,其氨氮含量在2000mg/L、CODCr在1500mg/L左右,該廢水在污水處理裝置正常運行時(shí)逐步進(jìn)行處理,但因這部分廢水中的污染物含量遠遠超出污水處理裝置的設計進(jìn)水水質(zhì)指標(CODCr≤1050mg/L、氨氮≤120mg/L),故實(shí)際處理量較小。且隨著(zhù)環(huán)保要求的日趨嚴格,對于企業(yè)而言多數情況下應確保事故水池處于低液位狀態(tài),而要加大廢水處理量、保持事故水池的低液位,就必須對事故水池內的廢水進(jìn)行預處理。

      針對以上2種廢水氨氮含量較高的特點(diǎn),公司決定上1套高氨氮廢水處理裝置,采用以分餾塔、分子磨、超級吸氨器組合的高氨氮廢水處理工藝將廢水中的氨氮含量降低后再送入污水處理裝置。該高氨氮廢水處理工藝可以將煤化工裝置產(chǎn)生的高氨氮廢水(氨氮含量在3000mg/L左右)中的氨氮含量降至50~150mg/L,從而達到污水處理裝置生化系統進(jìn)水水質(zhì)要求,解決廢水因氨氮含量過(guò)高而無(wú)法直接進(jìn)行活性污泥生化處理的問(wèn)題。

      2、高氨氮廢水處理工藝

      高氨氮廢水處理工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。廢水首先通過(guò)加藥裝置,投加聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、鐵粉后進(jìn)入一體機,在一體機中去除部分懸浮物及少量的油后進(jìn)入調節池A。廢水在調節池A經(jīng)過(guò)收集后通過(guò)提升泵Ⅰ送入到組合槽內,在進(jìn)入組合槽前投加的液堿及脫氮劑在廢水循環(huán)泵的作用下與廢水充分混合,同時(shí)廢水循環(huán)泵出口安裝有噴射器,在水力作用下抽吸分餾塔頂部的氣體,廢水反復循環(huán)。組合槽底部的水由提升泵Ⅱ送入分餾塔頂部,經(jīng)過(guò)分餾塔內布水裝置及填料的均勻分布后,與從分餾塔底部進(jìn)入的蒸汽充分接觸后逐級流向分餾塔底部,廢水中解吸出的氨氮隨著(zhù)部分剩余蒸汽被廢水循環(huán)泵抽吸入組合槽內。分餾塔底部的廢水通過(guò)提升泵Ⅲ送入分子磨頂部,在鼓風(fēng)機及蒸汽的雙重作用下,水中的氨氮被進(jìn)一步去除,處理后的廢水進(jìn)入調節池B,最后由提升泵Ⅳ送入污水處理綜合集水池中進(jìn)行下一步處理。組合槽內的廢水氨氮含量較高,通過(guò)分餾塔剩余的蒸汽將其溫度提升至40~60℃,在液堿及脫氮劑的作用下水中的氨氮被分離出來(lái),經(jīng)組合槽頂部填料層后從頂部進(jìn)入超級吸氨器,再經(jīng)換熱冷卻后進(jìn)入氨水槽A,然后由氨水槽A底部的氨水循環(huán)泵送入超級吸氨器進(jìn)行循環(huán)冷卻,最終氨水濃度逐漸提升至10%以上。

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      3、高氨氮廢水處理裝置運行控制要點(diǎn)

      3.1 一體機運行控制

      一體機的作用主要是除去水中的懸浮物,其進(jìn)水加藥控制較關(guān)鍵。加入的聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺主要起絮凝作用。鐵粉的作用則主要是包裹在絮凝體內,在通過(guò)一體機時(shí)被含有磁性的轉盤(pán)吸附,然后通過(guò)刮片予以去除。因此,3種藥劑缺一不可,投加量必須均勻。經(jīng)過(guò)運行摸索,我公司將高氨氮廢水處理裝置的一體機加藥量控制為聚合氯化鋁60~70mg/L、聚丙烯酰胺14~18mg/L、鐵粉100mg/L。當一體機進(jìn)水懸浮物含量為400mg/L時(shí),出水懸浮物含量可控制在30mg/L以下。

      3.2 組合槽液位及廢水pH控制

      本高氨氮廢水處理裝置組合槽液位高限為1300mm,一般控制在850mm。為減少人力消耗、實(shí)現組合槽液位的自動(dòng)控制,提升泵Ⅰ電機轉速與組合槽液位之間設置有聯(lián)鎖。

      組合槽廢水pH要求控制在10.5~11.5。在條件允許的情況下,可在加堿計量泵出口管道上安裝電動(dòng)閥,電動(dòng)閥開(kāi)關(guān)與組合槽內的在線(xiàn)pH儀之間建立聯(lián)鎖,實(shí)現液堿自動(dòng)投加。

      3.3 廢水循環(huán)泵流量控制

      廢水循環(huán)泵的流量控制相當關(guān)鍵,廢水循環(huán)量過(guò)大,噴射器抽吸能力大,分餾塔蒸汽與廢水接觸時(shí)間短,影響廢水中氨氮的解吸,且抽吸的蒸汽較多,嚴重時(shí)會(huì )造成管道振動(dòng)。廢水循環(huán)量太小,分餾塔頂部剩余蒸汽及氨氣聚集,會(huì )造成分餾塔壓力高。本裝置通過(guò)調整循環(huán)泵出口壓力來(lái)控制廢水循環(huán)量,一般控制廢水循環(huán)泵出口壓力在0.78~0.81MPa。

      3.4 分餾塔溫度、壓力及液位控制

      分餾塔溫度主要是通過(guò)底部蒸汽閥開(kāi)度控制的,蒸汽閥采用氣動(dòng)閥,氣動(dòng)閥與分餾塔底部的在線(xiàn)溫度儀聯(lián)鎖,分餾塔底部溫度一般控制在98~105℃之間,且控制分餾塔頂部與底部的溫差不超過(guò)15℃。

      分餾塔壓力一般控制在-0.05~0.01MPa。

      分餾塔液位高限為500mm,一般控制在280mm。由于分餾塔液位較低,須通過(guò)提升泵Ⅲ電機轉速與分餾塔液位聯(lián)鎖進(jìn)行自動(dòng)控制。同時(shí),為確保提升泵Ⅲ的穩定運行,提升泵Ⅲ設置有回流管道。

      3.5 分子磨溫度控制

      分子磨內溫度一般控制在50~60℃。

      3.6 裝置運行初期的調整

      高氨氮廢水處理裝置運行初期,為提高氨水濃度,提高分餾塔運行效果,可將氨水槽A內濃度較低的氨水部分送回組合槽內,如此間隔循環(huán)幾次,廢水的氨氮去除率會(huì )有所提高。

      4、運行狀況

      高氨氮廢水處理裝置部分運行數據見(jiàn)表1??梢钥闯?,在調節池A廢水氨氮含量2257mg/L(平均值)的情況下,經(jīng)高氨氮廢水處理裝置分餾塔處理后廢水的氨氮含量降至332.6mg/L(平均值),經(jīng)分子磨處理后廢水的氨氮含量降至86.66mg/L(平均值),即分餾塔的氨氮去除率=(1-332.6÷2257)×100%=85.3%,分子磨的氨氮去除率=(1-86.66÷332.6)×100%=73.9%,總氨氮去除率=(1-86.66÷2257)×100%=96.2%。

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      5、運行過(guò)程中出現的問(wèn)題及處理

      (1)山西晉煤天源化工有限公司高氨氮廢水處理裝置組合槽內廢水pH控制在10.5~11.5。廢水處理裝置運行初期,由于來(lái)水Ca2+含量較高,系統結垢嚴重,組合槽及分餾塔內填料堵塞頻繁。隨后,在一體機進(jìn)水管線(xiàn)上增設了1套除垢系統,降低進(jìn)水中Ca2+含量,其后未再出現類(lèi)似情況。

      (2)高氨氮廢水處理裝置最初使用的蒸汽為低低壓蒸汽,該低低壓蒸汽引至公司蒸汽管網(wǎng)末端,其溫度只有100~120℃、壓力在0.15~0.20MPa之間,加之冬季進(jìn)水溫度低、分餾塔頂部和底部溫差大(冬季),系統運行狀況不佳。隨后,在公司停車(chē)大檢修期間,將低低壓蒸汽改為低壓蒸汽,低壓蒸汽溫度在150~200℃、壓力在0.40~0.60MPa,改造后系統運行狀況良好。

      (3)高氨氮廢水處理裝置運行初期,超級吸氨器內的循環(huán)冷卻水由一體化冷水機系統進(jìn)行循環(huán)冷卻,因周?chē)h(huán)境較差,一體化冷水機內壓縮機損壞較快,維修頻繁,且一體化冷水機系統設計能力偏小。此后,將超級吸氨器改用地表水(地表水指廠(chǎng)區內主要生產(chǎn)用水,區別于地下井水。生產(chǎn)用水主要從水庫引水,因而廠(chǎng)內稱(chēng)作地表水)直接進(jìn)行冷卻,換熱后的地表水直接送回用水池予以回收利用。

      6、效益分析

      6.1 環(huán)保效益

      高氨氮廢水處理裝置投運以來(lái),污水處理裝置進(jìn)水水質(zhì)較穩定,生化系統進(jìn)水氨氮含量維持在100~120mg/L,確保了污水處理裝置的穩定運行。

      事故水池內廢水經(jīng)預處理后,能確保事故水池廢水1~3m3/h的處理量,從而可有效地控制事故水池的液位,滿(mǎn)足安全環(huán)保方面的要求,避免環(huán)保事故的發(fā)生。

      6.2 經(jīng)濟效益

      高氨氮廢水處理裝置投運后,可產(chǎn)生濃度10%以上的氨水10t/d,此氨水送至2套煙氣脫硫系統使用,可有效降低煙氣脫硫系統的運行成本,帶來(lái)較好的經(jīng)濟效益。

      此外,分餾塔溫度與蒸汽調節閥聯(lián)鎖,實(shí)現分餾塔溫度的自動(dòng)控制,分餾塔液位與提升泵Ⅲ電機轉速也通過(guò)聯(lián)鎖而實(shí)行自動(dòng)控制,操作管理方便,人員勞動(dòng)強度低。

      7、結束語(yǔ)

      本高氨氮廢水處理裝置工藝流程簡(jiǎn)單,設備占地面積小、投資少,應用于山西晉煤天源化工有限公司后,不僅可將煤化工裝置高氨氮廢水處理至滿(mǎn)足污水處理裝置生化系統的進(jìn)水水質(zhì)要求,而且可回收濃度10%以上的氨水用于煙氣脫硫系統以降低其運行成本??傊?,本廢水處理工藝適用于煤化工裝置高氨氮廢水的預處理,具有顯著(zhù)的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。(來(lái)源:山西晉煤天源化工有限公司)

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