煉油廢水總氮去除反硝化菌的應用
石油煉化公司一般按污染程度不同將煉油裝置各污染源產(chǎn)生的污水分別引入含油污水系統和含鹽污水系統。其中水量大、污染程度輕的污水引入含油污水處理系統,而水量小、污染程度高的含堿污水、含硫污水、高含鹽污水等則經(jīng)過(guò)預處理后排入含鹽污水處理系統集中處理,合格后污水外排。哈石化動(dòng)力車(chē)間污水處理也分含油系統和含鹽系統,其中含鹽污水處理流程為:隔油、氣浮、水解酸化、一級好氧、中間沉淀、二級好氧、MBR。
由于工藝設計等歷史問(wèn)題,本含鹽污水系統沒(méi)有嚴格意義上的缺氧段,也沒(méi)有硝化液回流,總氮去除效果不理想,達不到國家提出的新的環(huán)保要求,且含鹽污水成分復雜,水質(zhì)水量波動(dòng)大,易形成沖擊,系統內活性污泥存活比較困難,造成生化段出水總氮超標,后續處理工藝段壓力較大。雖然污水處理系統全面改造已提上日程,但環(huán)保不能一日不達標,總氮去除亟需尋找技術(shù)解決。
1、材料與方法
反硝化菌制劑MICROPLEX-DEN是由從大自然中篩選出的反硝化菌種、酶制劑和營(yíng)養物質(zhì)專(zhuān)業(yè)配比組成,主要用于提高污水處理系統的反硝化能力,通常用于缺氧池等缺氧區域。反硝化碳源采用葡萄糖。
1.1 產(chǎn)品使用對象
鑒于在現場(chǎng)工藝沒(méi)有缺氧反硝化池,只能利用接觸氧化池的缺氧環(huán)境來(lái)完成硝酸鹽的反硝化去除,以達到總氮去除的目的。所以投加位置最后定為接觸氧化池進(jìn)水口(污泥回流處)。
1.2 產(chǎn)品使用周期
6月1號~6月15號,為期15d。
1.3 產(chǎn)品用量
產(chǎn)品用量見(jiàn)表1。
1.4 投加方法
產(chǎn)品使用專(zhuān)用量具量取后,在接觸氧化池進(jìn)水口直接倒入。
1.5 工藝配合調整
1)水解酸化池補加反硝化碳源,即葡萄糖,50kg/班;
2)加大中間沉淀池至水解酸化池進(jìn)口污泥回流量:20m3/h增加到30m3/h。
1.6 分析方法
取樣地點(diǎn)為接觸氧化池的進(jìn)口、中間沉淀池出口。水質(zhì)檢測項目、檢測方法和檢測頻次如表2所示。
2、產(chǎn)品使用效果分析
2.1 反硝化菌使用前水樣
根據業(yè)主提供的實(shí)驗室日常分析數據,匯總見(jiàn)表3。
2.2 反硝化菌使用后效果
進(jìn)出水總氮變化情況見(jiàn)圖1。
從圖1及總氮(TN)去除對比(表4)可以看出:
1)在工藝調整的配合下,反硝化菌能較快的適應現場(chǎng)污水處理系統,在接觸氧化池內成功的建立了反硝化系統;
2)反硝化菌使用7d后,出水總氮數據開(kāi)始明顯持續走低,最終由使用前的40mg/L降至使用后期的15mg/L以下;
3)使用后期,出水總氮穩定在小于15mg/L,總氮去除率達60%以上。
3、結論
結合上述產(chǎn)品使用期間的數據及分析,可以得出以下結論及運行建議:
1)配合現場(chǎng)工藝調整,在反硝化菌的強化下,業(yè)主現有含鹽污水處理系統能夠有效去除硝酸鹽,使出水總氮穩定在小于20mg/L,達標排放;
2)反硝化反應需要消耗碳源,而業(yè)主含鹽污水有機物含量低,若需保證出水總氮達標,必須適量補充碳源;若增加固定硝化液回流設施,回流比達200%~400%,可以進(jìn)一步提升總氮去除效果;
3)在現有污水處理工藝不能?chē)栏駶M(mǎn)足脫總氮需求的情況下,可以使用添加反硝化菌這一生物技術(shù)手段來(lái)加強系統的總氮去除能力。(來(lái)源:普羅生物技術(shù)(上海)有限公司)