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  • 高鹽稠油污水達標外排處理工藝

    2022-12-06 14:15:35 4

    高鹽廢水,是指總含鹽質(zhì)量分數至少1%(10000mg/L)的廢水,其廣泛產(chǎn)生于化工、制藥、制革、食品、采油、海產(chǎn)品加工等眾多工業(yè)實(shí)踐中。稠油污水屬于一類(lèi)典型的高鹽廢水,其水溫高、粘度大、油水密度差小、乳化嚴重、含油量及含鹽量高,水中有機成分復雜且含有酚類(lèi)等化合物,可生化性差,相對于其他采油廢水難度更高,屬于難生物降解污水。結合國內現階段研究及現場(chǎng)調研情況,大部分采油廢水治理工程處理能力不足、功能不完善、生化效率低、不能連續穩定運行、外排達標率得不到保證。

    文章為解決某油田稠油污水達標外排問(wèn)題,開(kāi)展“強化混凝+高鹽生物強化+臭氧-BAF深度凈化”綜合處理中試,考察該工藝的處理效能及穩定性,為其后期工程化設計提供技術(shù)依據。

    1、材料與方法

    1.1 試驗用水

    中試用水取自某油田稠油污水處理站沉降罐排水,具有鹽度高、有機成分復雜、毒性大、可生化性低等特點(diǎn),具體水質(zhì)特征,見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    1.2 中試裝置及流程

    中試采用“預處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”工藝,系統由調節池、混凝沉淀池、水解酸化池、接觸氧化池、中間水池、臭氧氧化塔、BAF池及出水池組成,有效容積分別為30、3、6、15、6、2、36m3,處理規模1m3/h。生化段根據具體功能與廢水水質(zhì)特征,投加耐鹽活性污泥及填料予以強化,其中水解酸化及接觸氧化池投加軟性懸掛填料,填充率70%,BAF段投加陶粒填料,填充率65%;臭氧氧化段投加陶瓷鮑爾環(huán)填料,填充率50%,加強布水并提高臭氧傳質(zhì)及利用率;工藝流程,見(jiàn)污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    1.3 耐鹽活性污泥

    根據稠油污水鹽度及COD主要組成,利用采油污水處理廠(chǎng)生化池污泥、油田開(kāi)采區污染土壤及鹽堿地土壤等作為種源,采用限制性培養技術(shù)進(jìn)行特定培養及馴化,即嚴格按照微生物現場(chǎng)應用條件進(jìn)行培養基質(zhì)選擇,待微生物菌群具有一定代謝能力后,直接采用實(shí)際廢水進(jìn)行高效降解功能菌群的篩選和擴培,短期內完成特定耐鹽活性污泥的制備。

    1.4 軟性懸掛填料

    在辮帶式編織基礎上對合成纖維親水性、生物親和性及帶電性進(jìn)行改性,同時(shí)添加生物活性促進(jìn)物質(zhì),能夠實(shí)現高鹽環(huán)境下微生物快速附著(zhù)及生物膜穩定更新。

    1.5 試驗方法

    中試工藝為“預處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”,啟動(dòng)初期,三段工藝單獨、同步運行?;炷芜M(jìn)行藥劑篩選、復配及投加量等初步確定;高鹽生化段與BAF段進(jìn)行耐鹽活性污泥投加、活性恢復與填料預掛膜;臭氧段初步確定臭氧投加量與COD脫除關(guān)系;待預處理段出水石油類(lèi)≤20m/L、SS20mg/L,高鹽生化段COD去除率>50%且耐鹽活性污泥充分附著(zhù)于填料且相對牢固時(shí),將兩段工藝串聯(lián)起來(lái),連續進(jìn)出水,優(yōu)化工藝參數;待高鹽生化段出水SS20mg/L、COD100mg/L時(shí),將其與深度凈化段串聯(lián)運行,實(shí)現全工段連續,結合處理效果繼續優(yōu)化各工段運行參數,最終使得出水COD50mg/L、石油類(lèi)≤3mg/L、揮發(fā)酚≤0.3mg/L、SS20mg/L(DB21/16272008)。

    各單元啟動(dòng)運行方法如下。

    1.5.1 預處理單元

    結合稠油污水水質(zhì)特點(diǎn),以COD、石油類(lèi)等為考察目標,通過(guò)對市售絮凝劑與助凝劑進(jìn)行有效組合與條件優(yōu)化,確定藥劑成分、配比與控制參數。

    1.5.2 生化單元

    向生化段投加耐鹽活性污泥20003000mg/L,采用“間歇悶曝+連續流培養”相結合的方式進(jìn)行微生物活性恢復、培養、馴化與填料掛膜,掛膜期間根據掛膜效果及COD、石油類(lèi)、揮發(fā)酚等去除水平調整營(yíng)養液與實(shí)際廢水的投加比例,逐步實(shí)現生物膜培養、馴化、增厚及穩定。

    1.5.3 臭氧氧化單元

    按照操作規程及性能參數表,進(jìn)行本單元的合理啟動(dòng);根據進(jìn)出水COD、B/C等指標,調整及優(yōu)化臭氧單元工藝控制條件。

    1.5.4 全流程連續穩定運行方法

    進(jìn)水負荷及流量逐步提高至設計目標(1m3/h),結合處理效果控制負荷提升比例,不斷優(yōu)化過(guò)程控制參數,最終考察整體工藝運行的穩定性及處理水平。

    1.6 分析項目及方法

    主要分析項目及方法如下,COD:氯氣校正法;石油類(lèi):紅外分光光度法;揮發(fā)酚:4-氨基安替比林分光光度法;SS:重量法;總鹽:重量法;BOD5:稀釋接種法;有機物定性定量分析:氣質(zhì)聯(lián)用(GC/MS);DO、pH及水溫采用便攜式儀器測定。

    2、結果與討論

    2.1 稠油污水有機物成分解析

    GC/MS結果顯示:污水中有機物以環(huán)烴(脂環(huán)烴、芳香烴)類(lèi)衍生物為主,總含量為89%,包括:酮類(lèi)、酚類(lèi)、酯類(lèi)、噻唑類(lèi)、含硫化合物;其余鏈烴類(lèi)衍生物總含量為11%,包括:酸類(lèi)、醇類(lèi)和酰胺類(lèi);從有機物官能團分析可知,苯系物含量約占68%。

    因此,該污水中難降解有機物多、成分復雜、可生化性差,同時(shí)鹽含量、石油類(lèi)等濃度高,影響微生物的正常代謝性能,有必要通過(guò)合理的預處理手段,降低廢水毒性并提高可生化性,提高生化進(jìn)水品質(zhì),以利于高鹽稠油污水高效降解功能菌群的構建。

    2.2 COD去除效果分析

    結合掛膜情況及處理效果調整進(jìn)水負荷及工藝參數,生物膜逐步馴化至成熟、穩定,直至進(jìn)水流量達設計要求(1m3/h)及穩定運行。整體連續運行至穩定期間,各工段COD去除情況,見(jiàn)圖2。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    穩定運行期間(最后15d),在進(jìn)水流量1m3/h、TDS2850031200mg/L、COD821875mg/L條件下,由圖2可見(jiàn),混凝出水COD573599mg/L、水解酸化出水COD468489mg/L、接觸氧化出水COD7278mg/L、臭氧氧化出水COD5763mg/L、BAF出水COD3843mg/L,平均去除率分別為31%、19%、84%、20%、34%,整體去除率達95%以上。

    優(yōu)化后主要工藝參數控制,見(jiàn)表2。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    2.3 石油類(lèi)去除效果分析

    中試裝置整體連續運行至穩定運行期間,3個(gè)主體工段(預處理+高鹽生化+深度凈化)的石油類(lèi)去除情況見(jiàn)圖3。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    石油類(lèi)整體去除率高達99%以上;穩定運行期間(最后15d),在進(jìn)水石油類(lèi)4448mg/L條件下,由圖3可見(jiàn),混凝預處理出水石油類(lèi)1417mg/L、高鹽生化出水石油類(lèi)0.710.78mg/L、深度凈化出水石油類(lèi)0.100.13mg/L,平均去除率分別為66%、95%、84%。

    2.4 揮發(fā)酚去除效果分析

    中試裝置整體連續運行至穩定運行期間,3個(gè)主體工段(預處理+高鹽生化+深度凈化)的揮發(fā)酚去除情況見(jiàn)圖4。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    揮發(fā)酚整體去除率高達99%以上,其中生化段表現出較高的耐毒性水平及處理效果;穩定運行期間(最后15d),在進(jìn)水揮發(fā)酚4356mg/L條件下,由圖4可見(jiàn),混凝預處理出水揮發(fā)酚2326mg/L、高鹽生化出水揮發(fā)酚0.120.17mg/L、深度凈化出水揮發(fā)酚0.010.04mg/L,平均去除率分別為52%、99%、89%。

    2.5 SS去除效果分析

    中試裝置整體連續運行至穩定運行期間,3個(gè)主體工段(預處理+高鹽生化+深度凈化)SS去除情況見(jiàn)圖5。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    穩定運行期間(最后15d),在進(jìn)水SS133146mg/L條件下,由圖5可見(jiàn),混凝工段對其進(jìn)行了大幅度脫除,混凝預處理出水SS1519mg/L,為后續生化段創(chuàng )造了良好的進(jìn)水條件;污水經(jīng)高鹽生化后,出水SS仍維持在20mg/L以下,也為臭氧工段提供了較好的進(jìn)水條件;廢水再經(jīng)深度凈化后,出水SS24mg/L,肉眼觀(guān)察清澈透明。

    2.6 可生物降解性能分析

    文章中試結合廢水水質(zhì)狀況與工藝特點(diǎn),采用“強化混凝”、“水解酸化”以及“臭氧氧化”作為不同工段的預處理手段,實(shí)現大分子有機物的開(kāi)環(huán)、斷鏈以及部分有毒物質(zhì)的去除,更好的發(fā)揮了各工段處理效能與組合優(yōu)勢,實(shí)現高鹽稠油污水的穩定達標外排。

    穩定運行期間,各工段可生物降解性能(BOD5/COD)變化情況見(jiàn)表3。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由表3可知中試進(jìn)水B/C0.1230.148,可生化性較差,經(jīng)“強化混凝”、“水解酸化”預處理后,B/C提升至0.2640.271,接觸氧化進(jìn)水品質(zhì)得以改善,其出水B/C0.0830.103,可生化性很低,由此表明,生化工藝已發(fā)揮顯著(zhù)的處理效能;因此,后段采用“臭氧氧化”進(jìn)行廢水可生化性的再次提升以及部分難降解有機物的徹底降解,B/C提升至0.2810.317,為后續BAF的有效發(fā)揮提供了有利條件。

    3、結論

    (1)“預處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”工藝綜合處理某油田高鹽稠油污水,可實(shí)現其穩定達標外排,出水水質(zhì)遠遠滿(mǎn)足遼寧省污水綜合排放標準(DB21/16272008)一級要求,為稠油污水達標排放工程化設計提供了技術(shù)依據。

    (2)通過(guò)混凝藥劑復配、耐鹽微生物強化及組合工藝的協(xié)同增效,實(shí)現了高鹽稠油污水的多級強化穩定高效處理;在進(jìn)水TDS2850031200mg/L、COD821875mg/L、石油類(lèi)4448mg/L、揮發(fā)酚4356mg/L、SS133146mg/L下,處理出水COD3843mg/L、石油類(lèi)0.100.13mg/L、揮發(fā)酚0.010.04mg/L、SS24mg/L。

    (3)結合稠油污水及工藝特點(diǎn),采用“強化混凝”、“水解酸化”及“臭氧氧化”作為不同工段的預處理手段,可實(shí)現大分子有機物的開(kāi)環(huán)、斷鏈以及部分有毒物質(zhì)的去除,更好的發(fā)揮了各工段處理效能與組合優(yōu)勢。

    (4)該綜合處理工藝處理效果好,抗負荷沖擊能力強且運行穩定,具有一定的推廣價(jià)值。(來(lái)源:江蘇方洋水務(wù)有限公司,中藍連海設計研究院有限公司)

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