工業(yè)廢水尾水深度處理芬頓氧化法
近年來(lái),隨著(zhù)污染防治攻堅戰的深入實(shí)施,廢水治理提標逐步推進(jìn),地表水環(huán)境質(zhì)量排放標準已成為環(huán)境敏感區域新建危險廢物項目的基本生命線(xiàn)。對處理難度最大的危險廢物實(shí)行最為嚴格的排放標準,是對危險廢物處理處置技術(shù)的極大考驗,尤其在現行危險廢物運營(yíng)項目主要執行《污水綜合排放標準》(GB8978-2002)三級標準(COD≤500mg/L)或二級標準(COD≤150mg/L),國內缺少高標準條件下完善的危廢處理技術(shù)體系的情況下,開(kāi)發(fā)基于地表水IV類(lèi)水質(zhì)標準的危險廢物處理技術(shù)亟不可待。
膜分離法、活性炭吸附法、臭氧氧化法等均是末端廢水提標改造主要技術(shù),其中僅反滲透膜法是直接有效且普遍應用于工業(yè)廢水領(lǐng)域的地表水標準條件下主流深度處理工藝,但存在膜濃水難以出路問(wèn)題;活性炭吸附法處理效果好,但存在著(zhù)成本高、再生困難、廢活性炭難處理等難題;臭氧氧化法以無(wú)二次污染、操作管理方便等深受關(guān)注,仍存在電耗高、臭氧利用率低等缺點(diǎn)。
Fenton氧化技術(shù)的主要原理氧化劑H2O2與催化劑Fe2+在適當的pH值下反應產(chǎn)生氫氧自由基(OH?),而氫氧自由基的高氧化能力與廢水中的有機物反應,可分解氧化有機物,進(jìn)而降低廢水中生物難分解的COD。本課題組提出芬頓氧化法用于工業(yè)廢水生化處理后尾水深度處理,對廢水中污染物進(jìn)行深度脫碳除磷。本研究對芬頓氧化工藝進(jìn)行了中試論證,并計算運行成本,為芬頓氧化法應用于工業(yè)廢水尾水深度處理達標地表水IV類(lèi)水質(zhì)標準提供技術(shù)參考。
1、實(shí)驗部分
1.1 廢水來(lái)源與特性
工業(yè)廢水尾水來(lái)源于深圳市某危廢企業(yè)生化工段的產(chǎn)水。尾水呈淡黃色,有少量臭味,主要水質(zhì)情況見(jiàn)表1和排放標準見(jiàn)表1所示。
1.2 工藝流程
針對工業(yè)廢水尾水高鹽、具有一定COD、氨氮、總P等污染物等特點(diǎn),利用芬頓氧化工段進(jìn)行深度脫碳除磷。每天從生化出水池泵送1m尾水進(jìn)入芬頓反應槽中,加入稀硫酸調節pH值至2~3,然后開(kāi)啟雙氧水和硫酸亞鐵溶液計量泵泵送1%雙氧水和1%硫酸亞鐵溶液,循環(huán)攪拌60min,反應結束后,將反應液泵送至中和槽,加入石灰乳調節pH值至7~8,最后泵送至壓濾機壓濾,壓濾液進(jìn)入出水槽。中試工藝流程見(jiàn)圖1所示。
2、結果與討論
2.1 芬頓氧化中試主要設備參數
芬頓氧化中試設備主要包括芬頓反應槽、中和反應槽及壓濾機,見(jiàn)下表2所示。
2.2 運行效果和分析
本中試尾水處理量為1m3/d,經(jīng)過(guò)調試穩定后,開(kāi)始設備正常運行,每天從生化池中泵送1m尾水進(jìn)入進(jìn)水桶,開(kāi)啟實(shí)驗,采樣測定記錄進(jìn)出水水質(zhì)情況,分別從COD、氨氮、總P、鹽度等指標對系統處理效果進(jìn)行分析。
2.2.1 芬頓氧化對COD去除效果
從圖2所示可知,進(jìn)水COD主要在132~210mg/L,芬頓氧化后出水COD在15~30mg/L,去除率達到81%~92%。芬頓氧化處理廢水過(guò)程中可將尾水中難以降解的有機物氧化破壞分子結構,基本完全礦化為二氧化碳和水,同時(shí)末端石灰中和調節pH至中性,鐵離子形成氫氧化鐵,對有機物具有一定的絮凝沉降、吸附作用,可進(jìn)一步去除廢水中的COD。芬頓氧化法對工業(yè)廢水尾水COD具有良好的去除效果,處理后出水COD未超過(guò)30mg/L,達到排放需求。
2.2.2 芬頓氧化對氨氮去除效果
從圖3可看出,進(jìn)水氨氮6.7~19.2mg/L,芬頓氧化處理后出水氨氮7.4~22.1mg/L,出水氨氮濃度比進(jìn)水氨氮高10%~30%,氨氮出現反升現象,這是可能工業(yè)廢水尾水中含有有機胺,芬頓氧化過(guò)程將有機胺分子氧化破壞,釋放出氨氮,從而使得出水氨氮反升。芬頓氧化對氨氮無(wú)氧化去除效果,因此若需要控制出水達標,則應從兩方面進(jìn)行著(zhù)手,一方面通過(guò)前端優(yōu)化生化工藝使尾水氨氮基本完全去除,另一方面可在芬頓氧化后端增加離子交換、吸附、漂水氧化等手段進(jìn)一步去除氨氮,使得出水氨氮低于1.5mg/L。
2.2.3 芬頓氧化對P去除效果
從圖4可知,進(jìn)水P在53~390mg/L之間,芬頓氧化處理后出水P為0.04~0.56mg/L,去除率達到99.48%以上。芬頓氧化法通過(guò)芬頓過(guò)程中產(chǎn)生的強氧化性羥基自由基OH將廢水中HPO2、HPO2氧化成PO,加石灰中和時(shí),與Ca2+、Fe3+生成Ca2(PO4)3沉淀,壓濾后被去除。中試發(fā)現第6天和第7天出水的P濃度分別為0.56mg/L和0.36mg/L,超過(guò)排放限值,經(jīng)過(guò)分析總結出現P超標原因可能有以下幾種原因:(1)濾布剛更換完畢壓濾時(shí)會(huì )發(fā)生少量反應液直接進(jìn)入出水槽導致P超標;(2)壓濾機污泥擠壓滿(mǎn)未及時(shí)容易泄露反應液導致P超標;(3)采樣瓶子清洗不完全干凈同樣容易導致P超標。芬頓氧化可將工業(yè)廢水尾水處理達標至低于0.3mg/L,但需要在處理過(guò)程中嚴格控制壓濾過(guò)程,防止泄露現象發(fā)生,導致出水P超標。
2.2.4 芬頓氧化對鹽度去除效果
從圖5可知,進(jìn)水鹽度為1.02%~1.69%,出水鹽度1.11%~1.89%,出水鹽度比進(jìn)水鹽度略高,這是因為芬頓氧化過(guò)程中投加了硫酸、硫酸亞鐵、石灰等物料,使出水鹽度有所提高。芬頓氧化處理工業(yè)廢水尾水會(huì )造成出水鹽度升高。
2.3 中試運行費用分析
芬頓氧化處理工業(yè)廢水尾水,采用亞鐵投加量為1%,雙氧水投加量為1%,反應1h的中試工藝,每噸廢水處理運行成本為40.09元/噸。本中試由于處理量較小,并且采用的是間歇性操作,電費及藥劑費等方面會(huì )偏高,后期實(shí)際投產(chǎn)采用連續操作,大規模生產(chǎn),優(yōu)化芬頓反應器機構將大大降低雙氧水用量,電費和污泥處理費也將會(huì )大大幅度減少,故預計實(shí)際投產(chǎn)后,處理費用會(huì )降低至30元/噸原水左右。
3、總結
采用芬頓氧化法處理工業(yè)廢水尾水,中試研究發(fā)現:進(jìn)水COD主要在132~210mg/L,出水COD15~30mg/L,去除率達到81%~92%;進(jìn)水氨氮6.7~19.2mg/L,出水氨氮7.4~22.1mg/L,出水氨氮濃度比進(jìn)水氨氮高10%~30%,氨氮出現反升現象;進(jìn)水P在53~390mg/L之間,出水P為0.04~0.56mg/L,去除率達到99.48%以上;進(jìn)水鹽度為1.02%~1.69%,出水鹽度1.11%~1.89%,出水鹽度比進(jìn)水鹽度略高。芬頓氧化法可將工業(yè)廢水尾水COD和P處理至達標《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)IV類(lèi)水質(zhì)標準,芬頓氧化對氨氮及鹽度無(wú)顯著(zhù)去除效果。根據中試運行情況計算,處理每噸工業(yè)廢水尾水運行成本為40.09元/噸。(來(lái)源:深圳市環(huán)??萍技瘓F股份有限公司)