RM新时代官方网站

  • 硝酸酯廢水連續裂解法處理工藝

    2024-07-03 14:04:55 0

    硝酸酯作為高能含能材料在軍事以及石油化工、醫藥等民用領(lǐng)域應用廣泛,各種硝酸酯的生產(chǎn)過(guò)程都要經(jīng)過(guò)硝化、酸酯分離、洗滌、廢酸處理、廢水處理等幾個(gè)工序完成,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的廢水,廢水中含有0.2%~1.0%的硝酸酯,硝酸酯是高感度物質(zhì),廢水未經(jīng)處理或處理不完全而排放,沉積在排水設備或下水管網(wǎng)的低凹處的硝酸酯受摩擦撞擊極易爆炸,或遇熱、酸堿等物質(zhì)會(huì )發(fā)生劇烈的化學(xué)分解反應,進(jìn)而引發(fā)爆炸事故,國內曾發(fā)生過(guò)幾起硝酸酯廢水排水設施發(fā)生爆炸的事故"。因此為保障安全,硝酸酯廢水必須加以處理,將其中的硝酸酯分解破壞后排放。

    1、國內硝酸酯廢水處理現狀

    工業(yè)上國內硝酸酯生產(chǎn)廠(chǎng)家處理廢水主要采用堿液蒸煮,分解破壞硝酸酯,即“一步蒸煮法”。主要設備為3個(gè)蒸煮罐,操作方法為生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水先連續自流進(jìn)入其中一個(gè)蒸煮罐A中,A罐接收到預定量的廢水后,切換到蒸煮罐B接收廢水,同時(shí)在蒸煮罐A中加入過(guò)量堿水至堿性,加熱消解硝酸酯。待蒸煮罐B接收的廢水達到預定量后,切換到蒸煮罐C接收廢水,并對蒸煮罐B的廢水加堿蒸煮消解硝酸酯,蒸煮完成后的廢水從蒸煮罐底部管口排出,3個(gè)蒸煮罐依次輪換操作。

    “一步蒸煮法”處理硝酸酯廢水主要有以下不足:

    1)蒸煮后廢水中殘余硝酸酯含量仍然偏高,為300mg/L~500mg/L,廢水處理不徹底,排放到下水管網(wǎng)后仍存在一定的燃燒、爆炸風(fēng)險。

    2)不同產(chǎn)能的硝酸酯生產(chǎn)線(xiàn)所產(chǎn)生的廢水量不同,產(chǎn)能越大的硝酸酯生產(chǎn)線(xiàn)用于處理廢水的蒸煮罐體積也越大,這樣會(huì )造成廢水處理在制量大,出現事故的風(fēng)險大,工房占地面積大、蒸汽能耗大,建造成本和使用成本高等問(wèn)題。

    3)處理過(guò)程間斷操作,需要在3個(gè)蒸煮罐間來(lái)回輪流切換,操作強度大。

    針對“一步蒸煮法”存在的問(wèn)題,作者設計了一種“連續裂解法”硝酸酯廢水處理工藝,該文通過(guò)工藝參數優(yōu)化,實(shí)際應用,以解決“一步蒸煮法”處理硝酸酯廢水工藝存在的問(wèn)題和弊端。

    2、試驗部分

    2.1 “連續裂解法”工藝設計

    “連續裂解法”處理硝酸酯廢水工藝流程見(jiàn)圖1。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的酸性廢水自流進(jìn)入常溫中和槽1,堿液經(jīng)中和槽上蓋入口連續加入中和槽中,用壓縮空氣攪拌,酸堿中和成堿性,堿性混合廢水從中和槽側上部出口被抽吸進(jìn)入蒸汽噴射器2中,經(jīng)蒸汽噴射器加熱并提升到裂解器3進(jìn)行加熱裂解,裂解器長(cháng)度和直徑可根據要處理的廢水量定制,該文試驗采用固定長(cháng)度的裂解器。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    2.2 實(shí)際廢水處理應用

    以甘油三硝酸酯(NG)生產(chǎn)廢水為處理對象,采用連續裂解法處理,用氫氧化鈉堿性分解法,通過(guò)改變堿液pH值、裂解溫度和廢水流量,定期在廢水出口取樣檢測NG含量,以確定最佳工藝條件和實(shí)際應用效果。

    2.3 甘油三硝酸酯含量檢測

    美國安捷倫公司HP6890型氣相色譜儀,具有氫火焰離子化檢測器(FID)和數據采集處理工作站。色譜柱:J&WScientific公司DB-17型彈性石英毛細管柱(30mx0.32mm>0.52μm);柱溫:程序升溫,初始50°℃,保留1min,以20/min升至250℃,保留5min;汽化室溫度:250°C;檢測器溫度:270C;載氣為氮氣,流速為1.0mL/min;氫氣流速為40mL/min;空氣流速為360mL/min,尾吹氣流速為30mL/min;分流進(jìn)樣:分流比為201;進(jìn)樣量:0.6μL。標準溶液配置:準確稱(chēng)取0.05g甘油三硝酸酯(精確至0.0001g)置于50mL容量瓶中,用丙酮溶解并稀釋至刻度,搖勻,得到濃度為1.0mg/mL的甘油三硝酸酯標準溶液,再稀釋到10mg/L~100mg/L作標準曲線(xiàn),用外標法校準樣品。

    3、結果與討論

    3.1 工藝條件選擇

    3.1.1 pH值對硝酸酯分解率的影響

    2pH值與用“連續裂解法”處理后廢水中硝酸酯含量的關(guān)系曲線(xiàn)。由圖可見(jiàn),pH值在11~13,廢水中硝酸酯含量隨著(zhù)pH值增大而減小,當達到13時(shí),廢水中殘余硝酸酯含量約為50mg/L,之后隨著(zhù)pH值的進(jìn)一步增加,硝酸酯含量減少不明顯,幾乎保持不變。綜合考慮硝酸酯分解破壞率和生產(chǎn)成本,pH值控制在13為宜。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    3.1.2 裂解溫度及裂解時(shí)間對硝酸酯分解率的影響

    3是按試驗結果繪制的裂解溫度(T表示)、裂解時(shí)間(t表示)與處理后廢水中硝酸酯含量的關(guān)系曲線(xiàn)。其中裂解時(shí)間是指廢水從進(jìn)蒸汽噴射器到出裂解器的停留時(shí)間,由圖3可見(jiàn),在pH值、裂解溫度一定的情況下,裂解時(shí)間越長(cháng),硝酸酯含量越低。隨著(zhù)裂解溫度從95C升高到100°C、105°℃,廢水中硝酸酯含量經(jīng)歷了一個(gè)先高、后低又升高的過(guò)程,因此“連續裂解法”的最佳裂解溫度為100℃,綜合考慮設備建造成本和使用成本等因素,最佳裂解時(shí)間為60min。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    3.1.3 最優(yōu)工藝條件選擇

    根據前面單因素試驗結果,采用L9(34)表進(jìn)行正交試驗,以確定使硝酸酯分解效果最優(yōu)工藝條件。所選因素與水平見(jiàn)表1,正交試驗結果與分析見(jiàn)表2。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    結果表明,各因素對硝酸酯分解破壞率的影響次序:pH>裂解溫度>裂解時(shí)間,最佳工藝條件:pH值為13,裂解溫度為100℃,裂解時(shí)間為60min,正交試驗確定的最佳工藝條件與單因素結果一致。在該條件下進(jìn)行重復試驗,廢水中硝酸酯含量為40mg/L,廢水中殘余硝酸酯含量比傳統一步蒸煮法低1個(gè)數量級,硝酸酯消解效果較好。

    3.2 機理分析

    硝酸酯類(lèi)物質(zhì)在氫氧化鈉作用下分解破壞的原理,以處理甘油三硝酸酯為例,可用下面反應式表示:

    C3H5(ONO2)3+5NaOHNaNO3+2NaNO2+CH3COONa+HCOONa+3H2O

    溶液中的化學(xué)平衡常數計算見(jiàn)公式(1)。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    式中:xA一溶劑A的摩爾分數;fA一溶劑以xA表示組成時(shí)的活度系數;vA一溶劑A的化學(xué)計量數,mol(A)/mol(反應);bB一溶質(zhì)B的質(zhì)量摩爾濃度,mol/kg;yB一溶質(zhì)以bB表示組成時(shí)的活度系數;vB一溶質(zhì)B的化學(xué)計量數,mol(B)/mol(反應);b0為標準質(zhì)量摩爾濃度,b0=1mol/kg。

    硝酸酯在廢水中的含量約占0.2%~1.0%,廢水可認為極稀,又在常壓下,因此可認為xA=fA=yB=1,于是公式(1)簡(jiǎn)化為污水處理設備__全康環(huán)保QKEP,在理論討論硝酸酯的分解破壞率與pH值的變化趨勢時(shí),可假定某段時(shí)間內廢水中硝酸酯的濃度為BA-常數,這里設為1mol/kg,設氫氧化鈉的濃度為xmol/kg,硝酸酯的分解破壞率為y(%)。如公式(2)所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    進(jìn)一步變形,如公式(3)所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    蒸煮溫度一定時(shí),K0一定,且為正數,式(3)中,等式右邊為一定值,x增加,y不可能減少,如果y減少,則(1-y)增大,同時(shí)污水處理設備__全康環(huán)保QKEP也增大,這與兩項乘積為一定值相矛盾。因此,隨著(zhù)氫氧化鈉的濃度x增大,硝酸酯的分解破壞率y也增大,即廢水中硝酸酯含量隨著(zhù)pH值增大而減少。

    裂解溫度與裂解時(shí)間是緊密相關(guān)的,公式(4)為裂解反應速率公式。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    升高裂解溫度,可以加快硝酸酯分解速率,縮短反應時(shí)間,即減小物料在裂解器和保溫罐中的停留時(shí)間,從而可以縮小設備體積,縮小工房面積,節省一部分設備投資成本和工房建造成本,但裂解溫度也不是越高就越好,溫度對標準平衡常數的影響,通常用vantHoff方程表示,如公式(5)所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    該反應是放熱反應,Hm0<0,即升高溫度K0變小,平衡向反應物方向移動(dòng),硝酸酯分解破壞率反而降低。在pH值、裂解溫度一定的情況下,裂解時(shí)間越長(cháng),反應進(jìn)行得越完全,但裂解時(shí)間越長(cháng),物料在裂解器及保溫罐中停留的時(shí)間也越長(cháng),裂解器及保溫罐的設備體積也越大,所需設備投資成本和工房建造成本就會(huì )相應增加,蒸汽能耗也會(huì )增大。

    因為在裂解溫度較低時(shí),反應的活化分子百分數較少,反應速率較慢,化學(xué)反應遠沒(méi)有達到平衡,此時(shí),硝酸酯的分解率較低,且受反應時(shí)間的影響較大;當裂解溫度達到100°C時(shí),反應活化分子百分數明顯增加,反應速率加快,根據試驗結果,化學(xué)反應基本達到了平衡,再延長(cháng)反應時(shí)間,硝酸酯的分解破壞率提高得并不明顯,此時(shí)化學(xué)反應受反應時(shí)間的影響較小,在圖中表現為較為平緩下降的曲線(xiàn);當裂解溫度達到105℃時(shí),化學(xué)反應受反應時(shí)間影響變小,而受K0影響增加,由于升高溫度,K0變小,因此硝酸酯的分解破壞率反而降低,廢水中的硝酸酯含量反而升高,在圖中表現為105°C曲線(xiàn)在100°C上方。

    3.3 方法效果比較

    “一步蒸煮法”屬于“間斷式”處理方式,廢水蒸煮罐一般至少需要接收2h以上的廢水,體積較大。硝酸酯在堿性溶液中的溶解度比酸性或中性溶液中小很多,而且堿性越強,溶解度越小,若溶液堿性太強,就會(huì )有更多的硝酸酯游離出來(lái),同時(shí)溶液堿性增強,化學(xué)反應速度也加快,大量的廢水在加熱蒸煮過(guò)程中,就會(huì )發(fā)生劇烈的化學(xué)分解反應,放出大量的熱量,特別是游離出來(lái)的硝酸酯在分解破壞過(guò)程中容易出現局部過(guò)熱從而引發(fā)爆炸。國內曾出現多起硝酸酯廢水在蒸煮過(guò)程中因pH值過(guò)高而引起的爆炸事故。因此,該方法自身存在的安全隱患使pH值不能進(jìn)一步增大,在首先保障安全的前提下,“一步蒸煮法”的pH值一般控制在11~12,廢水中硝酸酯含量局限在300mg/L~500mg/L?!斑B續裂解法”采用蒸汽噴射原理將廢水處理由“一步蒸煮法”的大批量密閉化處理改為了流量控制的分散化處理”,徹底解決了“一步蒸煮法”存在的安全隱患。一方面,“連續裂解法”的常溫中和槽容積只有“一步蒸煮法”的蒸煮罐的1/5~1/10,工房?jì)葟U水總量大大減少;另一方面,中和槽只起中和作用,不起蒸煮作用,廢水在中和槽中只發(fā)生酸堿中和反應,不發(fā)生硝酸酯分解化學(xué)反應,產(chǎn)生的熱量較??;硝酸酯分解化學(xué)反應是在蒸汽噴射器和裂解器中完成的,裂解過(guò)程是流量控制的連續化流動(dòng)過(guò)程,反應放出的熱量在逐級流經(jīng)裂解器的過(guò)程中及時(shí)導出周,整個(gè)反應過(guò)程平穩受控,從而避免了因局部過(guò)熱而引發(fā)的爆炸事故,實(shí)現了硝酸酯廢水的安全無(wú)害化處理,徹底解決了硝酸酯廢水排放在地下管網(wǎng)中,因硝酸酯長(cháng)時(shí)間積存帶來(lái)的安全隱患。

    3.4 建造成本和生產(chǎn)能耗比較

    “連續裂解法”由一個(gè)常溫中和槽、一個(gè)蒸汽噴射器和裂解器組成,工藝設備緊湊,常溫中和槽的容積只有“一步蒸煮法”蒸煮罐容積的1/10,蒸汽噴射器設備體積很小,裂解器一般為直徑在200mm以?xún)鹊奶坠苁搅呀馄?,因此“連續裂解法”設備體積大大減少,設備安裝時(shí)裂解器可以分段安裝在墻壁上,設備占地面積大大減少,經(jīng)估算,在處理相同產(chǎn)能的廢水時(shí),“連續裂解法”的設備成本只有“一步蒸煮法”的1/5,設備占地面積只有“一步蒸煮法”的1/3,建造成本大大降低?!斑B續裂解法”采用蒸汽噴射器對廢水直接加熱,較“一步蒸煮法”采用夾套間接加熱節約蒸汽用量約40%~50%。

    3.5 操作強度比較

    “一步蒸煮法”屬于間斷式操作方式,處理過(guò)程需要在3個(gè)蒸煮罐間來(lái)回輪流切換操作,而每次接收、中和以及蒸煮操作,都需要對廢水進(jìn)料量、堿液流量、pH值、蒸汽流量和蒸煮溫度等進(jìn)行控制、監測和調節,操作強度大?!斑B續裂解法”只需根據廢水流量,對堿液流量、pH值、蒸汽流量和蒸煮溫度等進(jìn)行設定,就可連續化自動(dòng)化生產(chǎn),操作強度大大減輕。

    4、結論

    該文介紹了“連續裂解法”硝酸酯廢水處理工藝,確定了最佳工藝條件:pH13,裂解溫度為100℃,裂解時(shí)間為60min,在該工藝條件下,廢水中硝酸酯含量在50mg/L以下,與“一步蒸煮法”相比大幅度降低,徹底解決了硝酸酯廢水排放在地下管網(wǎng)中,因硝酸酯長(cháng)時(shí)間積存帶來(lái)的安全隱患,符合安全生產(chǎn)和綠色環(huán)保生產(chǎn)要求。工藝設備緊湊、設備占地面積小,蒸汽能耗低,大大節約了建造成本和生產(chǎn)使用成本。操作強度小?,F有“一步蒸煮法”生產(chǎn)需要在3個(gè)蒸煮罐間來(lái)回輪流切換操作,操作強度大,“連續裂解法”實(shí)現了連續化自動(dòng)化生產(chǎn),降低了操作強度。該廢水處理工藝對其他硝酸酯物質(zhì)生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)生的廢水也可處理,只需要改變工藝參數,因此在火化工、醫藥、石化等行業(yè)的硝酸酯生產(chǎn)企業(yè)具有工業(yè)化應用前景。(來(lái)源:湖北航鵬化學(xué)動(dòng)力科技有限責任公司,湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所)

    RM新时代官方网站
  • rm新时代爆单 新时代手机平台官网 RM新时代正规网址 rm新时代是什么时候开始的 新时代官方下载 RM新时代新项目 新时代app官方版下载 rm新时代靠谱吗 RM新时代|首入球时间 RM新时代官方网站|首入球时间