CASS工藝提高氨氮去除率的應用
冀中能源股份有限公司顯德汪礦工業(yè)廣場(chǎng)污水處理廠(chǎng)于2009年6月開(kāi)工建設,同年11月開(kāi)始進(jìn)水調試,2010年6月交付顯德汪礦運行。污水廠(chǎng)采用CASS工藝。設計日處理能力為6000m3,實(shí)際運行中常年保持在3300m?左右。污水來(lái)源為生活污水、洗浴廢水、生活科食堂廢水和醫院廢水,其中洗浴用水占60%,生活污水占33%,其余為食堂和醫院廢水。由于地勢所致,分別在礦區內和生活區內建有1#、2#污水集中池,進(jìn)行一級
提升。
1、顯德汪礦工業(yè)廣場(chǎng)污水處理廠(chǎng)工藝
顯德汪礦工業(yè)廣場(chǎng)污水處理廠(chǎng)的污水處理分為物理處理、生物處理和深度處理。1#、2#泵站水提升至最高點(diǎn)后,通過(guò)管道自流至污水廠(chǎng)區內,污水中的漂浮物和懸浮物被格柵去除后進(jìn)入到調節池。調節池主要起調節水量和水質(zhì)的作用。當池內水位滿(mǎn)足進(jìn)水條件后開(kāi)啟提升泵,使污水通過(guò)旋流除砂設備,利用離心力的作用將比重大的沙礫除去,完成物理處理。污水進(jìn)入到生物選擇池內與回流污泥進(jìn)行充分混合接觸,利用吸附原理迅速降低污水中的有機物含量,同時(shí)聚磷菌通過(guò)厭氧環(huán)境進(jìn)行磷的有效釋放,之后污水進(jìn)入到缺氧池,與回流的混合液接觸,進(jìn)行脫氮,此時(shí)污水經(jīng)底部涵洞進(jìn)入到好氧池內,進(jìn)行有機物的分解和磷的過(guò)飽和吸收,之后進(jìn)行靜止沉淀,至此生物處理部分結束。
工藝流程如圖1所示。
沉淀后的上清液通過(guò)潷水器進(jìn)入到中間水池,由臥式離心泵將水抽到過(guò)濾罐內,通過(guò)石英砂過(guò)濾作用將污水中的細小懸浮物進(jìn)一步去除,之后污水進(jìn)入到消毒池,通過(guò)二氧化氯消毒后達標外排,完成深度處理。
該污水廠(chǎng)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。設計進(jìn)出水水質(zhì)指標見(jiàn)表1。
2、生物脫氮原理及影響因素
2.1 生物脫氮原理
CASS工藝屬于好氧生物處理法,對比傳統的活性污泥法其本質(zhì)是去除原污水中的溶解性有機物,而氮、磷的去除只能依賴(lài)細菌細胞的形成。傳統的活性污泥法氮的去除率只有20%~40%。但根據氮元素在自然界中的循環(huán)現象,采取一定的運行措施后,可以將氮循環(huán)的作用運用在CASS反應系統內。
在未經(jīng)處理的新鮮污水中,含氮化合物存在的主要形式有有機氮和氨態(tài)氮,主要以有機氮為主。有機氮在氨化菌的作用下分解轉化為氨態(tài)氮,這一過(guò)程稱(chēng)之為“氨化反應”。氨態(tài)氮在硝化菌的作用下進(jìn)一步分解氧化為硝酸氮,這一過(guò)程稱(chēng)為硝化反應(式1)。在氨化反應和硝化反應中,起決定作用的是氨化菌、亞硝酸菌和硝酸菌。后兩者統稱(chēng)為硝化菌,硝化菌是化能自養菌,其生理活動(dòng)不需要有機性營(yíng)養物質(zhì)。
經(jīng)過(guò)硝化反應后,污水中的氨轉化為了硝酸鹽,為將其排出系統,還必須經(jīng)過(guò)反硝化菌的代謝反應,將硝酸氮和亞硝酸氮轉化為氣態(tài)氮釋放到大氣中(式2、式3)。反硝化菌是異氧兼性厭氧菌,需要以原污水中的有機物為碳源進(jìn)行活動(dòng)。
反應式如下:
由式1、2可計算出:完全硝化1gNH4-N,需堿度7.14g(以CaCO?計),轉化1g亞硝酸鹽氮為氮氣時(shí),需要有機物(BOD)為1.71g;轉化1g硝酸鹽氮為氮氣時(shí),需要有機物(BOD)為2.86g。在反硝化過(guò)程中,硝酸氮通過(guò)反硝化菌的代謝會(huì )產(chǎn)生同化反硝化和異化反硝化2種轉化途徑,最終的產(chǎn)物分別是菌體的組成部分和排入大氣的氣態(tài)氮。
2.2 生物脫氮過(guò)程的影響因素
2.2.1 水溫
硝化反應的適宜水溫為20~30℃,<15℃,硝化速度下降,<5℃,硝化反應完全停止。反硝化反應事宜水溫為20~40℃,<15℃,反硝化速度下降。
2.2.2 溶解氧
硝化反應器內溶解氧濃度宜保持在2.0mg/以上,而且反硝化反應宜將溶解氧控制在0.5mg/L以下。
2.2.3 pH值
亞硝酸菌在pH值為7.0~7.8時(shí),活性最好,而硝酸菌則為7.7~8.1。反硝化反應pH值控制在7.0~7.5之間,由于硝化反應需要消耗堿度,而反硝化可以恢復一部分堿度,有利于將系統的pH值穩定在所需范圍內。
2.2.4 污泥齡
硝化過(guò)程的污泥齡一般為硝化菌最小世代時(shí)間的2倍以上,因此生物脫氮過(guò)程污泥齡一般控制在12~25d。當冬季水溫<10℃時(shí),應適當提高污泥齡。
3、污水廠(chǎng)出現氨氮去除率低現象的原因分析及應對之策
3.1 產(chǎn)生的現象及原因分析
某年5月下旬,污水處理廠(chǎng)出水明渠處水體顏色發(fā)黃,并因水躍現象造成泡沫堆積,且泡沫發(fā)黏,不易破散,同時(shí)泡沫上有褐色懸浮物堆積,感官不好。
污水處理廠(chǎng)5月進(jìn)出水氨氮數據如圖2所示。
由圖2可得,此時(shí)的污水氨氮去除率偏低。在運行中還發(fā)現,當水量充足時(shí),如超過(guò)3200m,進(jìn)水氨氮數值基本維持在15mg/L左右,而當進(jìn)水量突然降低至2000m時(shí),氨氮數值會(huì )猛增至34mg/L,對活性污泥造成了大的沖擊負荷,為氨氮的去除增加了困難。其他運行指標基本維持在正常水平。
3.2 應對之策
根據生物脫氮的去除原理,污水中的氮需要經(jīng)過(guò)硝化和反硝化才能去除。硝化反應需要的條件是好氧及低有機物含量,而反硝化則需要低溶解氧和充足的碳源才能進(jìn)行。根據此原理,將原始的運行方式,即進(jìn)水、曝氣、沉淀、潷水4個(gè)階段,各階段1h,共4h1周期,更改為新運行方式,即當進(jìn)水氨氮偏高時(shí),對處于待機狀態(tài)的好氧池低水位混合液進(jìn)行預曝氣,時(shí)間控制在半小時(shí)左右(待機狀態(tài)的殘留液為上周期處理過(guò)的水,有機物含量低),使其生成足夠的硝酸鹽后,再將調節池內污水提升進(jìn)入生物選擇池及缺氧池內,進(jìn)水過(guò)程僅開(kāi)啟攪拌器但不進(jìn)行曝氣,以維持低溶解氧狀態(tài),新進(jìn)的污水富含有機物,滿(mǎn)足反硝化的條件,使氨氮轉化為氮氣形式溢出,進(jìn)水結束后進(jìn)入曝氣階段,繼續開(kāi)啟污泥回流泵和混合液回流泵,污泥回流比由原狀態(tài)的23%提高至51%,混合液回流比控制在72%,曝氣1h后進(jìn)行沉淀、潷水,此種運行方式大大提高了脫氮效率。
污水處理廠(chǎng)6月進(jìn)出水氨氮數據如圖3所示。
由圖3可得,采用該運行方式后,即使氨氮進(jìn)水負荷波動(dòng)較大,出水氨氮依然可以保持在0.5~1.0mg/L。
4、結語(yǔ)
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運行及監測發(fā)現,該運行方式能夠保證氨氮去除率,使出水氨氮一直保持在0.5mg/L左右。結合污水廠(chǎng)的運行,應該注意以下幾點(diǎn)。
(1)該方法需要及時(shí)監測進(jìn)水氨氮數值,當該數值上升到25mg/L時(shí),立即采用上述運行方式,即可保證該周期水質(zhì)達標。
(2)當進(jìn)水氨氮數值處于正常水平時(shí)(15mg/L左右),為降低污水處理廠(chǎng)的運行成本,可采用原運行方式降低電耗。
(3)污水處理中生物脫氮和除磷是相互影響的,為提高脫氮效率,預曝氣后回流的混合液勢必會(huì )將溶解氧帶入到選擇池中,從而影響除磷效果。為達到同步脫氮除磷的目的,污水處理廠(chǎng)的運行方式必須依據水質(zhì)特點(diǎn),對工藝流程及各項參數進(jìn)行適當調整。(來(lái)源:冀中能源股份有限公司顯德汪礦)