水性涂料生產(chǎn)廢水處理SBR生化-紫外芬頓法
水性涂料是以水為分散介質(zhì),相對溶劑型涂料在生產(chǎn)中多使用揮發(fā)性較強和毒性較大的有機溶劑,水性涂料中溶劑含量較低,大大減少了VOC(揮發(fā)性有機物)的排放。近年來(lái),由于環(huán)境保護及健康安全的要求不斷提高,水性涂料在建筑裝飾、家具、汽車(chē)、集裝箱、軌道交通、風(fēng)電等行業(yè)得到了越來(lái)越多的應用,水性涂料產(chǎn)品受到青睞,全球水性涂料市場(chǎng)持續增長(cháng)。
水性涂料主要成分除成膜物外,還含有大量助劑、顏填料。因此水性涂料廢水成分復雜,色度、濁度、懸浮物、COD含量較大,屬于典型難處理廢水。
目前對于水性涂料生產(chǎn)廢水處理基本采用物化、生化、高級氧化及3種工藝的組合處理技術(shù)路線(xiàn)。物化處理通常為混凝沉淀或酸析工藝,物化工藝成熟簡(jiǎn)單,對懸浮物及膠體有非常高的去除效率,但對于溶解性的污染物去除效率不高,通常只能作為預處理工藝;生化法通常用于處理物化后出水,借助于微生物的降解作用,可有效去除廢水中的溶解性污染物質(zhì),生化法是一種經(jīng)濟的處理方式,但對于涂料工業(yè)中大量使用的難降解有機物的去除效率不高,此外生化工藝普遍存在著(zhù)微生物培養及管理困難、運行操作要求高的問(wèn)題;近年來(lái)隨著(zhù)排放標準的日益嚴格,芬頓等高級氧化工藝處理水性涂料廢水的研究及應用也日益增多,芬頓反應對難降解有機物有高效的去除效果,但運行藥劑投加量大,所產(chǎn)生的污泥較多,綜合處置成本較高,另根據本項目前期的研究及實(shí)踐成果,水性涂料廢水采用芬頓高級氧化,存在反應速率慢,周期長(cháng)甚至芬頓反應失敗的現象,上述問(wèn)題尚未見(jiàn)研究報道。此外由于實(shí)際水性涂料廢水水質(zhì)成分的差異,實(shí)際的處理過(guò)程中,高級氧化與生化的工藝順序、高級氧化工藝的反應時(shí)間控制、高級氧化輔助手段等都可能對處理效果及成本產(chǎn)生較大影響。
本文以廣州增城某水性木器家具涂料生產(chǎn)公司產(chǎn)生的水性涂料廢水為研究對象,結合前期工程及實(shí)驗成果,將操作運行較為簡(jiǎn)單的SBR生化工藝及反應速率高的紫外芬頓工藝引入水性涂料廢水處理,開(kāi)展了水性木器家具涂料廢水SBR生化處理與紫外芬頓高級氧化聯(lián)合工藝的優(yōu)化研究,給出了適用于中小型水性木器家具涂料生產(chǎn)企業(yè)廢水處理的可行工藝技術(shù)路線(xiàn)。
1、實(shí)驗部分
1.1 實(shí)驗原料及儀器
硫酸(95%~98%):分析純,佛山市華西盛化工有限公司;氫氧化鈉(96.0%)、七水硫酸亞鐵(99%):分析純,天津大茂化學(xué)試劑廠(chǎng);雙氧水(H2O2,30%):工業(yè)級,江門(mén)市天澤化工有限公司;聚合氯化鋁(PAC,28%):工業(yè)級,鞏義市茂泉凈化材料有限公司;聚丙烯酰胺(PAM,陽(yáng)離子,相對分子質(zhì)量1.2×107,離子度50):工業(yè)級,山東諾爾化工有限公司。
COD消解儀:JQ-101X,泰州市加權儀器有限公司;紫外分光光度計:UV-725N,上海佑科儀器儀表有限公司;便攜式pH計:PHB-1,杭州齊威儀器公司;多頭磁力攪拌器:XR7045232,常州金壇區西城新瑞儀器廠(chǎng)。
本研究廢水取自廣州增城某水性木器家具涂料生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)廢水原水懸浮物含量較高,經(jīng)過(guò)鐵鹽及PAM混凝預處理后,再經(jīng)過(guò)板框全量壓榨脫水,脫水后濾出水pH基本控制為中性,其化學(xué)需氧量(COD)在3000~6000mg/L之間(與生產(chǎn)波動(dòng)及清洗頻次有關(guān)),經(jīng)化驗板框壓濾后的水性涂料廢水B/C(生化需氧量/化學(xué)需氧量)在0.4左右,具有一定的生化性(經(jīng)與業(yè)主溝通,B/C相對偏高的原因可能是產(chǎn)品中有部分小分子及易降解配方但由于水性涂料廢水同時(shí)含有大量難降解有機物,達到相應的排放標準有較大難度。
1.2 實(shí)驗方法
1.2.1 處理思路
根據初步的化驗分析,水性涂料廢水中含有大量的小分子有機物助劑,適宜用生化處理,但由于大量難降解有機物質(zhì)的存在,生化處理難于達標,需要借助高級氧化工藝深度去除難降解有機物,結合工程經(jīng)驗及研究現狀,本研究初步設計包含生化實(shí)驗及高級氧化實(shí)驗兩部分內容,即先采用生化方法去除小分子有機物,降低后續芬頓反應藥劑投加量的同時(shí)消除芬頓反應淬滅劑提高反應效率,生化后難降解廢水通過(guò)高級氧化去除。
1.2.2 生化實(shí)驗方法
根據實(shí)際調研,由于目前水性涂料企業(yè)多為中小型企業(yè),每天廢水產(chǎn)生量多在1~10t,且具有間歇排放的周期性,較適宜采用操作運行較為簡(jiǎn)單的SBR反應系統,同時(shí)考慮到多組實(shí)驗的方便性,本研究采用SBR形式模擬生化反應。
設計數個(gè)SBR反應器,分別模擬SBR形式的好氧、厭氧及厭氧+好氧工藝對COD的去除實(shí)驗,實(shí)驗過(guò)程控制活性污泥質(zhì)量濃度為4000~5000mg/L,控制SBR反應器充水比(SBR工藝一個(gè)周期中,進(jìn)入反應池的污水量與反應池的有效容積之比)為5%~50%,為防止溶解氧過(guò)高造成“污泥過(guò)曝”,采用曝氣2h、靜置2h的曝氣模式,以24h為一個(gè)反應周期,反應結束后經(jīng)沉淀排出上清液后再進(jìn)水進(jìn)行下一批次反應(具體反應條件詳見(jiàn)2.1)。
實(shí)驗用SBR反應器是有效容積為1L的燒杯,采用魚(yú)缸增氧泵及氣泡石增氧曝氣,模擬厭氧反應則采用轉子攪拌的形式,接種污泥為某CASS(周期循環(huán)活性污泥法)工藝市政污水處理廠(chǎng)生化池活性污泥。
1.2.3 高級氧化實(shí)驗方法
考慮水性涂料廢水中大量的難降解有機物無(wú)法在生化階段去除,前期研究表明,常規芬頓去除水性涂料廢水其反應周期過(guò)長(cháng),故本研究采用常規芬頓及紫外芬頓工藝開(kāi)展高級氧化實(shí)驗,對比考察反應速率及去除效果。
芬頓氧化主要實(shí)驗方法為將生化出水廢水pH調到3~4后,加入不同量Fe2+和H2O2,攪拌反應后調pH至中性,投加少量混凝劑后靜置沉淀30min,取其上清液測COD。
為加快反應速率,在常規芬頓反應器中引入紫外光強化反應速率,引入紫外光強度約為10W/L。
1.2.4 水質(zhì)監測方法
COD采用HJ828―2017的重鉻酸鹽法測定;pH、溶解氧(DO)由便攜式水質(zhì)檢測儀測定。
2、結果與討論
2.1 生化去除效果分析
2.1.1 好氧SBR生化效果分析
好氧反應在不同的充水比工況下開(kāi)展,根據工程經(jīng)驗及前期研究成果,設計采用10%、20%、50%三種充水比開(kāi)展試驗研究,試驗原水的COD為4820mg/L,接種市政污水處理廠(chǎng)(CASS工藝)污泥,控制污泥質(zhì)量濃度約為5000mg/L,反應周期設計為24h(結合工程經(jīng)驗及企業(yè)日常運行方便確定)。為模擬正常溶解氧濃度,維持合適曝氣強度,采用曝氣2h、停止曝氣2h的間歇曝氣模式,在不同充水比工況下運行至足夠周期,確保出水穩定,同時(shí)設置平行樣以獲得準確去除數據。各個(gè)不同充水比工況下出水COD數據如圖1所示。
從圖1可以看出,在充水比10%的工況下,平行樣出水COD平均值為1100mg/L,COD去除率為77%;在充水比20%的工況下,平行樣出水COD平均值為1540mg/L,COD去除率為68%;在充水比50%的工況下,平行樣出水COD平均值為2600mg/L,COD去除率為46%。充水比是SBR工藝設計的重要參數,較低的充水比意味更長(cháng)的停留時(shí)間,更大的池容,根據本試驗的研究,好氧SBR反應控制充水比20%較為經(jīng)濟。
2.1.2 厭氧SBR生化效果分析
鑒于上述廢水具有較高有機污染物濃度,同時(shí)具有一定的可生化性,對于類(lèi)似性質(zhì)廢水厭氧反應器應用也較多,本試驗SBR形式的間歇式反應器,設計模擬厭氧反應器處理水性涂料廢水。厭氧反應也在不同的充水比工況下開(kāi)展(其余反應條件同2.1.1),控制反應器內溶解氧為0,不同充水比工況下運行至足夠周期,確保出水穩定,設置平行樣以獲得準確去除數據。不同充水比工況下,厭氧系統出水COD數據如圖2所示。
從圖2可以看出,在充水比10%的工況下,平行樣出水COD平均值為1700mg/L,COD去除率為65%;在充水比20%的工況下,平行樣出水COD平均值為2200mg/L,COD去除率為54%;在充水比50%的工況下,平行樣出水COD平均值為3200mg/L,COD去除率為34%。
從上可以看出,在其他工況相同的情況下,厭氧反應對COD去除效率低于好氧反應,平均去除效率低約15%。這可能與厭氧反應原理、本次試驗反應器設計及運行參數有關(guān),本實(shí)驗并未獲得理想的產(chǎn)甲烷效果,部分污染物降解仍然以水解為主,大分子變?yōu)樾》肿?,但未能進(jìn)一步降解。
2.1.3 厭氧+好氧SBR生化效果分析
為驗證厭氧出水繼續好氧生化的必要性與可行性,將2.1.2節充水比在10%的工況下厭氧反應的出水(COD為1700mg/L)再進(jìn)入好氧SBR系統進(jìn)行好氧生化試驗。為探索生化反應去除率極限,好氧前10個(gè)周期采用5%充水比,后15個(gè)周期采用10%充水比,反應周期24h(其余反應條件同2.1.1),試驗結果如圖3所示。
從圖3可以看出,厭氧之后的出水繼續進(jìn)行好氧處理,在維持較小的充水比情況下,出水的COD逐步升高(SBR試驗特性,由于稀釋作用,初始反應濃度低,隨著(zhù)廢水的不斷充入,COD逐步升高,一定反應周期后出水COD趨于穩定),12個(gè)周期后出水COD趨于穩定,由于充水比的提高,15個(gè)周期后出水COD出現小幅波動(dòng),但在20個(gè)周期后出水COD重新趨于穩定。
從圖1及圖3可以看出,對比單純好氧處理的最終出水COD1100mg/L,厭氧+好氧生化深度出水最終可將COD降低至600mg/L左右(兩者充水比接近)。原因可能是厭氧通常對難降解分子有一定的破壞作用,厭氧后再進(jìn)行好氧,其處理效率通常會(huì )得到加強。但從工程角度而言,經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間厭氧后再進(jìn)行長(cháng)時(shí)間好氧反應,反應器過(guò)大,設施投資及運行成本將有所增加。
2.2 芬頓高級氧化實(shí)驗效果分析
鑒于本實(shí)驗對象的水性涂料廢水,其污染物濃度高,廢水可生化性較好,同時(shí)可能存在部分小分子的羥基自由基淬滅劑,不可采用混凝后直接高級氧化的工藝路線(xiàn)。結合本項目前期研究結果,直接將混凝后原水進(jìn)行芬頓反應,其去除效率低、反應時(shí)間長(cháng)(原水不經(jīng)生化直接芬頓24h未見(jiàn)去除效果),不適宜作為工程手段。以上試驗結果與其他研究成果不一致,其主要原因是廢水水質(zhì)成分的差異。
故本研究對好氧生化后的出水高級氧化效果進(jìn)行了實(shí)驗。
2.2.1 常規芬頓實(shí)驗
前期研究發(fā)現m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1時(shí)芬頓效果最佳,因此以下試驗按m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1進(jìn)行,以好氧SBR生化系統出水為試驗對象(COD約1100mg/L),考察雙氧水和COD不同質(zhì)量比時(shí)COD的去除效率,實(shí)驗結果如圖4所示。
從圖4可以看出,常規芬頓在m(H2O2)∶m(COD)=(2.5~3)∶1的情況下,可獲得穩定高效的去除率,COD去除率接近90%,出水COD低于200mg/L。
一般廢水化學(xué)芬頓實(shí)驗反應時(shí)間通常在3~4h,但本研究發(fā)現,處理水性涂料廢水,常規芬頓反應時(shí)間太長(cháng),需要18h甚至24h才能獲得明顯去除效率,這可能與水質(zhì)的難降解特性組分有關(guān),但過(guò)長(cháng)的停留時(shí)間大大削弱了芬頓反應的應用優(yōu)勢。
2.2.2 紫外芬頓實(shí)驗
紫外芬頓實(shí)驗結果如圖5。
從圖5可以看出,紫外芬頓在雙氧水量不足的情況下,即在m(H2O2)∶m(COD)<2.5∶1時(shí),比常規芬頓COD去除率高10%~20%,而在雙氧水足夠的情況下,紫外芬頓與常規芬頓去除效率基本一致,COD去除率最高接近90%,出水COD低于200mg/L。實(shí)驗發(fā)現紫外芬頓的反應時(shí)間在3~4h,即3~4h雙氧水被完全消耗,上述反應時(shí)間遠小于常規芬頓的反應時(shí)間。
為考察紫外光對常規化學(xué)芬頓反應的加速效果,考察了好氧SBR生化系統出水(COD約1100mg/L)在紫外芬頓和常規芬頓2種工藝下,不同反應時(shí)間COD去除效率,結果如圖6所示。實(shí)驗過(guò)程中控制m(H2O2)∶m(COD)=2.5∶1、m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1進(jìn)行反應。
從圖6可以看出,紫外芬頓大大縮減了反應時(shí)間,紫外芬頓只需要3~4h就能完成常規芬頓18~24h才能完成的反應,表現出一定的應用優(yōu)勢,但紫外芬頓系統運行成本高。根據實(shí)驗情況,按照功率密度10W/L,處理每噸廢水將增加約30kW?h電,按照工業(yè)電價(jià)0.6~0.7元(/kW?h),增加電費為18~21元,在處理水量較大的情況下,紫外芬頓可大大減少一次性投資,具有成本優(yōu)勢。另外,如前述紫外芬頓在雙氧水量不足的情況下,COD去除率比常規芬頓的高,從實(shí)際運行來(lái)看,可節省一定的雙氧水投加成本。
3、結語(yǔ)
(1)本實(shí)驗研究結果表明,采用好氧SBR生化+紫外芬頓高級氧化工藝,可有效去除混凝沉淀-板框壓濾后的水性涂料生產(chǎn)廢水中的有機污染物,在進(jìn)水COD為5000mg/L左右的情況下,最終出水COD低于200mg/L,滿(mǎn)足廣東省地方標準DB44/26―2001《水污染物排放限值》中污染物最高允許排放濃度三級標準的要求(500mg/L)。
(2)鑒于廢水中B/C相對較高,可生化性良好,從控制建設投資及運行管理成本的角度,水性木器家具涂料廢水生化段處理工藝僅考慮好氧工序即可,無(wú)需長(cháng)時(shí)間厭氧工序。
(3)由于水性木器家具涂料廢水含有小分子醇類(lèi)物質(zhì),不宜未經(jīng)生化直接芬頓高級氧化,對于生化后水性涂料的高級氧化,紫外的輔助能大大提高常規芬頓反應速率。
(4)根據實(shí)驗結果,建議類(lèi)似水性涂料生產(chǎn)廢水處理工藝參數如下:生化反應,采用好氧SBR,充水比20%,反應周期24h;生化后高級氧化反應,采用紫外芬頓工藝,紫外光強度10W/L,m(H2O2)∶m(COD)=(2.5~3)∶1,m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1。(來(lái)源:廣東恩維樂(lè )環(huán)境科技有限公司)