尾砂濃縮-脫水及廢水零排放技術(shù)
有色金屬礦山大多存在著(zhù)尾礦庫庫容受限、廢水外排污染周邊環(huán)境及水體的共性問(wèn)題。隨著(zhù)采礦、選礦業(yè)的發(fā)展,每年我國的尾砂產(chǎn)量越來(lái)越多,尾砂的粒度也越來(lái)越小。據統計,我國的尾砂產(chǎn)量以每年6億t的速率增加,造成國內尾礦庫需求緊張,且尾礦庫建造成本過(guò)高給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)濟壓力。為了處理數量龐大的尾砂,往往采用充填采礦法將尾砂、膠凝材料和相關(guān)添加劑混合回填至地下采空區,減少采空區冒落、垮塌事故,且能高效處理尾砂,有效降低尾礦庫的承載壓力。隨著(zhù)尾砂顆粒的降低,尾砂漿的底流濃度大大降低,充填體強度無(wú)法達到規定強度。為達到規定的充填料漿濃度和充填體強度,需要提高細顆粒尾砂的絮凝沉降濃度和效率。
經(jīng)過(guò)濃密機處理后的尾砂充當充填材料充填至空區,尾砂廢水因為含有選礦藥劑且其組分復雜,未經(jīng)處理的尾砂廢水排放會(huì )造成嚴重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。所以采取有效的尾礦廢水處理,是實(shí)現綠色礦山、貫徹“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)保理念。
本文以某銻礦尾礦及尾礦廢水作為研究對象,對其處理方法及工藝進(jìn)行論述。為達到有效的濃縮濃度和廢水的無(wú)害處理,采用絮凝劑和深錐濃密機達到最佳的尾砂濃縮效果,并使用特異性絮凝劑及水質(zhì)檢測方法,以實(shí)現廢水回收處理工藝的簡(jiǎn)單化,實(shí)現綠色生產(chǎn)、建設綠色礦山。
1、工程現狀
錫礦山銻礦屬低溫熱液充填交代礦床,是我國典型的單一硫化銻礦石。其采選規模為60萬(wàn)t/a,年產(chǎn)銻精礦3萬(wàn)t,是國家銻品主要研發(fā)和出口基地,世界最大銻礦山。其中,錫礦山南礦每日磨選尾礦約1000t/d,在尾砂分級后,沉砂用于充填,溢流排至尾礦庫,但尾礦庫已達服務(wù)年限,面臨尾礦無(wú)處排放的困難。錫礦山選廠(chǎng)每日外排5000m3的尾礦廢水,其中銻含量44mg/L,鉛含量50mg/L,鈣含量2000mg/L,鎂含量200mg/L,錳含量50mg/L,且含有大量的殘余選礦藥劑。廢水直接回用影響浮選,而排至尾礦庫則污染環(huán)境。
2、試驗材料及方法
2.1 試驗材料
本試驗使用尾砂漿為銻礦山尾砂漿,濃度約為20%。尾砂粒徑分布呈現粗細兩級分化特征,并且對全尾砂和溢流原漿重量比為1:1的尾砂進(jìn)行了粒徑組成測試,測試結果見(jiàn)表1和表2。使用1kg球磨機、0.25~3L浮選機、過(guò)濾機、烘箱作為試驗設備,采用硝酸鉛、乙硫氮、MA、2#油、聚丙烯酰胺(型號AX868)作為試驗藥劑。
2.2 試驗方法
2.2.1 尾砂沉降、壓縮試驗
根據尾砂處理流程,進(jìn)入濃密機的物料為深部、淺部充填站旋流器的溢流和尾礦原漿的混合樣,其溢流原漿重量比約為1:1,進(jìn)入深錐膏體濃密機的礦漿濃度約13%。并選取8%和5%的礦漿濃度作為試驗砂漿濃度,分別添加20,30,40和50g/t絮凝劑進(jìn)行混合樣的沉降試驗。
2.2.2 廢水回用試驗
(1)水質(zhì)分析。
現場(chǎng)尾礦通過(guò)添加不同用量絮凝劑聚丙烯酰胺,沉降一定時(shí)間后,分析上層澄清液的離子含量,考查不同絮凝劑用量對應的水質(zhì)變化。
(2)清水試驗。
在磨礦細度?200目含量58.7%條件下,硝酸鉛作為活化劑,MA和乙硫氮作為組合捕收劑,2#油為起泡劑,試驗流程為一粗二精二掃,進(jìn)行清水條件下閉路試驗。
(3)回水試驗。
在磨礦細度?200目含量58.7%條件下,活化劑硝酸鉛用量為90g/t。組合捕收劑MA+乙硫氮用量為100g/t+50g/t,起泡劑2#油用量為50g/t,試驗流程為一次粗選。分別添加CaCl2、MgCl2、NaCl及不同比例的絮凝劑,分別考查鈣離子、鎂離子、鈉離子和直接添加不同比例絮凝劑對浮選指標的影響。
3、試驗結果及分析討論
3.1 尾砂沉降、壓縮結果及分析
尾砂沉降結果如圖1所示,對5%和8%濃度的尾砂漿添加不同比例的絮凝劑,呈現出不同的沉降曲線(xiàn)。隨著(zhù)沉降時(shí)間的增加,礦漿的沉降速率和壓縮濃度均達到穩定狀態(tài)。因為絮凝劑剛加入礦漿中時(shí),絮凝劑上帶有的電荷、絮狀結構具有絮凝顆粒成團的作用,增加尾砂絮凝團的體積和重量,提高了沉降速率和壓縮濃度。隨著(zhù)沉降試驗的進(jìn)行,絮凝劑消耗殆盡,礦漿尾砂顆粒懸浮量降低,達到絮凝沉降的穩定狀態(tài)。
圖1(a)和圖1(b)顯示了絮凝沉降結果,隨著(zhù)絮凝劑添加量的增加,尾砂沉降速率增加,在超過(guò)30g/t時(shí)沉降速率降低。絮凝劑在尾礦漿中的添加量有低濃度、合理濃度、高濃度和超高濃度之分。在合理濃度時(shí)沉降效率最高,而添加過(guò)量的絮凝劑會(huì )導致絮凝劑過(guò)飽和,造成“細”顆粒尾砂絮團增大,絮凝體密度更接近水而沉速更慢,“粗”顆粒尾砂的帶動(dòng)沉降效果變差。在絮凝劑添加30g/t的時(shí)候,可獲得最佳的沉降效果。
3.2 尾砂沉降、壓縮結果及分析
現場(chǎng)尾礦通過(guò)添加不同用量絮凝劑聚丙烯酰胺,沉降一定時(shí)間后,分析上層澄清液的離子含量,檢測不同絮凝劑用量對應的水質(zhì)變化,結果見(jiàn)表3。隨著(zhù)絮凝劑用量的增加,水中離子含量和懸浮物含量均隨之下降。清水試驗、鈣離子條件試驗、鎂離子條件試驗、鈉離子條件試驗及絮凝劑回水條件試驗的結果見(jiàn)表4至表8。
在清水試驗中,可知精礦產(chǎn)率為2.86%,Sb品位為48.79%,Sb回收率為92.34%;尾礦產(chǎn)率為97.14%,Sb品位為0.119%,分布率為7.66%。鈣離子、鎂離子、鈉離子條件試驗的浮選結果與清水試驗相比,發(fā)現以上離子對浮選指標均無(wú)明顯的影響,這為回用選礦廢水提供了可靠的依據。
在添加絮凝劑的回水條件試驗中,結果表明,在試驗用量范圍內添加絮凝劑的回水對浮選指標無(wú)明顯影響。但是直接添加絮凝劑,浮選精礦品位和回收率呈下降趨勢,尾礦品位和分布率呈上升趨勢。當絮凝劑用量為2.5g/t時(shí),粗精礦產(chǎn)率為5.83%,品位為20.92%,回收率為80.77%。為解決直接添加絮凝劑對浮選指標的影響,采用添加分散劑六偏磷酸鈉和適度提高活化劑用量,降低直接添加絮凝劑對浮選的影響,試驗結果見(jiàn)表9。結果表明,當回水中絮凝劑含量超標時(shí),通過(guò)添加分散劑和適度提高活化劑用量,可以消除過(guò)量絮凝劑對后續浮選指標的影響。
4、結論
(1)在沉降、壓縮試驗中,30g/t的絮凝劑添加量為獲得高效率沉降和壓縮濃度的最佳添加比例。
(2)鈣離子、鎂離子、鈉離子和添加絮凝劑的回水均對浮選的指標沒(méi)有影響。但直接添加絮凝劑會(huì )導致浮選指標降低,可添加一定量的分散劑六偏磷酸鈉和適度提高活化劑用量,并可達到廢水回用綠色生產(chǎn)的目的。(來(lái)源:錫礦山閃星銻業(yè)有限責任公司,中南大學(xué))