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  • 膜蒸餾技術(shù)處理焦化廢水

    2023-04-03 10:48:27 31

    焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機廢水,含有酚、氰、油、氨氮等有毒有害物質(zhì)。寶鋼的焦化廢水主要來(lái)自焦爐煤氣初冷和焦化生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)用水以及蒸汽冷凝廢水。它是一種污染物濃度高,難于降解的廢水,處理難度大。目前,以厭氧酸化、反硝化、生化處理、絮凝沉淀分離等工藝方式進(jìn)行焦化廢水無(wú)害化處置,工藝流程長(cháng)、處理效果有待提升。

    膜分離技術(shù)是目前最有發(fā)展前途的水處理技術(shù)之一。以選擇性多空薄膜為分離介質(zhì),使分子水平上不同粒徑分子的混合物、溶液借助某種推動(dòng)力(如壓力差、濃度差、電位差等)通過(guò)膜時(shí)實(shí)現選擇性分離的技術(shù),低分子溶質(zhì)透過(guò)膜,大分子溶質(zhì)被截留,從而實(shí)現分離溶液中不同分子量的物質(zhì),從而達到分離、濃縮、純化目的。近些年來(lái),擴散定理、膜的滲析現象、滲透壓原理、膜電勢等研究為膜技術(shù)的發(fā)展打下了堅實(shí)的理論基礎,膜分離技術(shù)日趨成熟。

    膜蒸餾(membrane distillation,簡(jiǎn)稱(chēng)MD)是膜技術(shù)與蒸餾過(guò)程相結合的膜分離過(guò)程,它以疏水微孔膜為介質(zhì),在膜兩側蒸氣壓差的作用下,料液中揮發(fā)性組分以蒸氣形式透過(guò)膜孔,從而實(shí)現分離的目的。與其他常用分離過(guò)程相比,膜蒸餾具有分離效率高、操作條件溫和、對膜與原料液間相互作用及膜的機械性能要求不高等優(yōu)點(diǎn)。膜蒸餾技術(shù)目前在海水淡化、超純水制備、廢水處理、共沸混合物的分離等領(lǐng)域研究較多。

    1、實(shí)驗

    1.1 目標

    寶鋼焦化廢水采用UF+NF+RO工藝處理后,會(huì )產(chǎn)生大量RO廢水。為了滿(mǎn)足日益嚴格的環(huán)保要求,真正實(shí)現焦化廢水“零排放”,本研究采用60L/h膜蒸餾實(shí)驗設備對寶鋼焦化RO廢水進(jìn)行濃縮減量處理實(shí)驗。

    1.2 實(shí)驗用水

    實(shí)驗用水為寶鋼化工焦化RO廢水,水質(zhì)分析如表1所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    RO工藝之前的NF作為預處理,SS、Ca2+、Mg2+大部分得到去除。但RO廢水中COD含量較高,有可能在膜表面造成有機污染。

    1.3 實(shí)驗裝置

    實(shí)驗用膜采用PTFE管式疏水膜,平均孔徑為0.2μm,孔隙率達85%,膜面積為6m2。實(shí)驗裝置采用4級膜組件串聯(lián),溶液冷熱錯流運行,產(chǎn)水量為60L/h。實(shí)驗裝置工藝流程如圖1所示。

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    1.4 實(shí)驗參數

    實(shí)驗參數如表2所示。

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    1.5 實(shí)驗方法

    實(shí)驗預處理廢水量為3220L,膜蒸餾實(shí)驗過(guò)程中維持熱液溫度為(80±1)℃,熱液流速為4m3/h。實(shí)驗通過(guò)測量產(chǎn)水量來(lái)計算膜通量。原液和產(chǎn)水中pH、COD和各離子濃度等測定參照《水和廢水監測分析方法》。

    2、結果與討論

    2.1 產(chǎn)水通量變化分析

    RO廢水進(jìn)行膜蒸餾52h連續運行,實(shí)驗過(guò)程中產(chǎn)水通量如圖2所示。系統運行初期,產(chǎn)水通量約為2.0kg/m2?h,與出廠(chǎng)膜通量相比下降約20%,通量的波動(dòng)在合理的范圍內。隨著(zhù)運行時(shí)間的延長(cháng),產(chǎn)水通量逐漸降低,在運行40h后,通量約為1.79kg/m2?h,較運行初期下降了12%。通量下降可能是由于少量有機物造成膜孔的潤濕,但整體而言,產(chǎn)水通量下降較緩慢,RO廢水并未造成膜孔堵塞。系統尚有足夠的產(chǎn)能進(jìn)一步濃縮RO廢水。

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    2.2 產(chǎn)水水質(zhì)變化分析

    膜蒸餾過(guò)程中產(chǎn)水水質(zhì)的變化如表3所示。系統pH維持在78之間。產(chǎn)水水質(zhì)成分存在小范圍內的波動(dòng),但并沒(méi)有隨著(zhù)系統運行時(shí)間的延長(cháng)而惡化,系統可對RO廢水進(jìn)一步濃縮。COD、TCN、TN、TP、SS、揮發(fā)酚、石油類(lèi)產(chǎn)水最大濃度分別為28mg/L、0.023mg/L、5.02mg/L、0.03mg/L、2.0mg/L、0.015mg/L、1.65mg/L,均達到《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》GB161712012排放限值要求。氯化物、硫酸根、鈣硬度和懸浮物最大濃度分別為6.0mg/L、7.61mg/L、4.2mg/L、2.0mg/L,滿(mǎn)足寶鋼工業(yè)用水水質(zhì)標準60mg/L、50mg/L、100mg/L、10mg/L,所以產(chǎn)水可作為工業(yè)用水回用。

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    由表3與圖1可知當兩種破乳劑單獨作用時(shí),脫水速率較快,15min左右即可穩定,破乳劑108脫水量高于破乳劑123的脫水量。復配破乳劑脫水速率較慢,30min左右即可穩定,相對于破乳劑123而言復配破乳劑的脫水量較大,效果較好。但是與破乳劑108相比,脫水速率較慢。由此可得,復配破乳劑??原油乳狀液的破乳具有較為明顯的作用,不同破乳劑對原油乳狀液的破乳效果不同,因此適當的選擇破乳劑或破乳劑復配顯得尤為重要。

    3、結論

    通過(guò)控制變量設置對照組的實(shí)驗研究了SZ361聚合物驅油田原油乳化液破乳實(shí)驗,其中設置的變量為:聚合物的濃度的含量、溫度、不同種類(lèi)破乳劑。

    得出以下結論:

    (1)溫度對脫水率的影響:隨著(zhù)溫度、含水率的升高,脫水率逐漸提高但脫水速率變慢,最佳脫水溫度在6065℃之間。

    (2)隨著(zhù)聚合物含量的增加,脫水率緩慢升高后降低,污水含油量逐漸增加。

    (3)破乳劑108以及破乳劑123脫水效果均表現出色,其中破乳劑108表現最好。兩者11復配則表現出脫水效率以及時(shí)間上不如單一種類(lèi)的破乳劑效果好。(來(lái)源:寶武集團環(huán)境資源科技有限公司)

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