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  • 浸沒(méi)式超濾處理印染廢水工藝

    2023-03-01 17:07:37 3

    印染廢水是在對織物進(jìn)行預處理、染色、印花和整理過(guò)程中產(chǎn)生的一種綜合廢水,其通常具有成分復雜、有機物含量高、可生化性差、水質(zhì)波動(dòng)大的特點(diǎn)。傳統的生化工藝難以保證達標排放,可回用比例低,僅為10%左右。近年來(lái),以反滲透為核心的膜分離技術(shù)不僅能降低回用水的COD和色度,還能脫除印染過(guò)程中投加無(wú)機鹽,生產(chǎn)高品質(zhì)再生水,在印染廢水回用中應用廣泛。

    膜污染是膜分離技術(shù)應用面臨的最主要問(wèn)題,在印染廢水回用中超濾膜污染尤為突出。本中試研究的目的在于優(yōu)化關(guān)鍵參數,以實(shí)現經(jīng)濟合理、技術(shù)可行。

    1、試驗部分

    1.1 工藝流程

    本次中試在紹興柯橋區某印染廠(chǎng)工業(yè)再生水生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行,項目再生水生產(chǎn)的工藝為格柵初次沉淀池-水解酸化-生物接觸氧化-二沉池-混凝氣浮-砂濾-外壓式超濾-反滲透。試驗進(jìn)水為砂濾工藝出水,pH范圍為6.9~8.1,COD變化范圍為130.5~250.7mg/L,濁度變化范圍為7.5~34NTU。

    中試裝置由膜產(chǎn)水系統(包括膜組件、空氣泵、自吸泵、膜池、清水池)、維護清洗系統(包括反洗泵、藥劑自動(dòng)投加設備)、在線(xiàn)監測系統(包括溫度、壓力、溫度、pH、液位傳感器)和PLC自動(dòng)控制系統組成,自動(dòng)完成膜池進(jìn)水、排空、膜過(guò)濾產(chǎn)水、水反洗、藥劑清洗及洗數據采集等過(guò)程。

    試驗裝置采用ECONITY浸沒(méi)箱式中空纖維膜組件,材質(zhì)為PVDF,采用拉升法和熱法結合制膜工藝,產(chǎn)生狹縫型非對稱(chēng)膜孔結構,公稱(chēng)孔徑為0.1μm,有效膜面積為21?O。

    1.2 運行清洗方式

    本次中試分2個(gè)階段:

    1階段為連續曝氣運行,通量取0.8m/d;第2階段為無(wú)曝氣運行,通量取0.7m/d。

    本試驗化學(xué)清洗方式為2種:化學(xué)增強反洗(CEB,Chemical Enhanced Backwash),把清洗藥品通過(guò)反洗泵注射到膜絲內部,停留一段時(shí)間;排空維護性清洗(MCBD,Maintenance Clean Before Drain),膜池濃水排出前,把低濃度的清洗藥品投入在整個(gè)膜池里浸泡。CEB每周3次,使用200ppmNaClO溶液20L,1000ppm草酸溶液20L。MCBD每周1次,投入NaClO至膜池內,濃度為200ppm,浸泡1h;投入草酸濃度為1,000ppm,浸泡1h,排空膜池。

    為了控制膜池內的濃水濃度,同時(shí)保證目標回收率大于90%,膜池每天需排空3次,排水、充水過(guò)程中運行鼓風(fēng)機,利用氣泡擦洗使得膜表面上的污染物掉落,結束充水后關(guān)閉曝氣重新運行系統。

    1.3 測試方法

    膜透水性測能測試是短期內膜化學(xué)清洗節點(diǎn)判斷和長(cháng)期膜使用壽命分析的主要方法,膜透水性能通過(guò)比通量(SF,specific flux)反映,計算公式如下:

    SF=J/TMP

    式中,J表示膜通量;TMP為跨膜壓差。

    本試驗中,維持膜通量J不變,跨膜壓差TMP隨著(zhù)膜系統運行時(shí)間的持續呈現逐漸增加的趨勢。試驗水溫比較穩定,維持在23~25℃,故本試驗不考慮水溫對通量的修正。

    2、結果與討論

    2.1 水質(zhì)凈化效果

    試驗結果表明,超濾膜對COD的去除效率較低,去除率為7%~14%,產(chǎn)水COD隨著(zhù)進(jìn)水COD波動(dòng)而變化;而對濁度的去除穩定且高效,去除率維持在90%以上,盡管試驗期間進(jìn)水濁度波動(dòng)較大,部分時(shí)段超過(guò)30NTU,產(chǎn)水濁度仍能穩定維持在0.5NTU以下。說(shuō)明超濾膜對水中懸浮物和膠體物質(zhì)等產(chǎn)生濁度物質(zhì)保持穩定去除,可保證后續RO預處理效果,但對溶解性有機物的去除率較低。

    2.2 運行方式選擇

    從圖1可以發(fā)現,第1階段在全過(guò)程曝氣、通量為0.8m/d情況下運行平穩;第2階段為無(wú)曝氣運行,在通量為0.7m/d下同樣穩定運行。通過(guò)對比2個(gè)運行階段的跨膜壓差(TMP)和比通量(SF)變化曲線(xiàn)的斜率,可以得出,第2階段跨膜壓差和比通量的變化速率低于第1階段,即膜污染速率降低。說(shuō)明在該運行通量范圍內,膜通量對膜污染的影響程度大于有無(wú)曝氣擦洗。

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    膜通量的維護主要通過(guò)化學(xué)增強反洗(CEB)和排空前維護性清洗(MCBD)實(shí)現。CEB2d~3d進(jìn)行一次,MCBD當比通量降至200LMH/bar時(shí)實(shí)施,兩者均可以恢復透水性。通過(guò)比通量變化圖可以發(fā)現,MCBD的恢復效果遠優(yōu)于CEB,前者是后者的8~10倍,MCBD可作為維護膜通量、降低膜恢復性清洗頻率的有效手段。第2階段MCBD清洗周期平均為10.7d,而第1階段平均8.7d,進(jìn)一步說(shuō)明第2階段的維護效果優(yōu)于第1階段。同時(shí),98%的運行時(shí)間不需曝氣,可實(shí)現75%以上的能耗減少,極大地優(yōu)化了運行。

    3、結論

    超濾膜可保證出水濁度可能控制在0.5NTU以下,對懸浮物和膠體保持穩定的去除,是一種高效的RO預處理方式。

    中試期間,連續曝氣運行時(shí)的通量為0.8m/d,無(wú)曝氣運行時(shí)的通量為0.7m/d時(shí)運行平穩,且回收率穩定達到90%以上。

    建議采用運行費用低、同時(shí)可保證高通量運行的第2階段運行方式作為RO預處理:運行通量維持在0.7m3/(?Od),無(wú)曝氣運行,每周2~3次化學(xué)增強反洗,每9~12d實(shí)施排空前維護清洗。此運行方式可維持比通量>200LMH/bar,保證穩定的產(chǎn)水量和清洗周期。(來(lái)源:愛(ài)科利態(tài)(上海)環(huán)保技術(shù)有限公司,上海環(huán)科淙達水務(wù)有限公司,杭州開(kāi)源環(huán)保有限公司)

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