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  • 燃煤電廠(chǎng)脫硫超低排放后廢水零排放工藝

    燃煤電廠(chǎng)脫硫超低排放后廢水零排放工藝

    2022-12-29 10:12:27 67

    1、脫硫廢水的危害分析

    從燃煤電廠(chǎng)運行實(shí)際來(lái)說(shuō),脫硫廢水中含有主要危害物質(zhì),包括重金屬離子和鈣離子等,隨著(zhù)設備的持續運轉,脫硫廢水水質(zhì)會(huì )繼續惡化,程度較大,極易造成水污染。以石膏脫水系統為例,在實(shí)際運行的過(guò)程中,將10%~20%的石膏反應產(chǎn)物利用脫水機,排出系統,部分回經(jīng)溢流箱,旋流后,將固體含量<1.2%的廢水,送到廢水系統排出。廢水的不達標排放,會(huì )造成水污染,長(cháng)期以往,會(huì )造成不可逆轉的危害。當化學(xué)物質(zhì)蒸發(fā)后,極易造成大氣污染問(wèn)題,形成酸雨?;诖?,實(shí)現廢水零排放,有著(zhù)重要的意義。

    2、燃煤電廠(chǎng)脫硫超低排放后廢水零排放工藝應用實(shí)例

    2.1 案例概述

    以某電廠(chǎng)為例,其踐行煙氣超低排放和深度節能綜合技術(shù)路線(xiàn)以及相關(guān)實(shí)施方案,協(xié)同脫除煙氣SO3以及PM2.5等,達到了節能以及減排雙重目標?,F結合此廠(chǎng)工藝升級實(shí)踐,總結脫硫超低排放后廢水零排放工藝的具體應用。

    2.2 改造前情況概述

    在進(jìn)行工藝改造升級前,使用的是2×600MW的超零界鍋爐,型號為HG-1795/26.15-YMI,采取兀型布置,為單爐膛。使用的是改進(jìn)型低主燃燒器以及分級送風(fēng)燃燒系統,采取墻式切圓燃燒方式,一次中間再熱。煤種以神華和中煤等為主,變化較大。改造前,脫硫系統使用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,使用AEE噴淋塔,采取一爐一塔的設置,塔徑為15.5m。設置了3層噴淋層,漿液循環(huán)泵流量參數為9800m3/h。

    2.3 超低排放方案

    對于脫硫系統的改造,具體方案如下:

    ①對PM燃燒器進(jìn)行改造,實(shí)現NOx的濃度。對煙氣脫硝裝置,進(jìn)行優(yōu)化,強化催化劑壽命管理,在實(shí)際運行中,定期噴氮優(yōu)化調整,進(jìn)而實(shí)現超低排放。

    ②運用托盤(pán)類(lèi)技術(shù),將脫硫塔內部的煙氣流廠(chǎng),提高脫硫和除塵效率。適當增加漿液噴淋量,增強脫硫塔的適應性能。使用MGGH,替代回轉式GGH,以免出現泄漏短路問(wèn)題,實(shí)現超低排放。③使用MGGH煙氣冷卻器,將干式電除塵器入口煙氣溫度,控制在酸露點(diǎn)之下,使得電除塵器都保持在低溫工況,提高除塵效率,去除一些SO3。使用MGGH再熱器,把煙囪出口位置的煙氣溫度把控在72℃左右,以免產(chǎn)生煙囪雨。利用凝結水加熱器,回收MGGH系統中多余的熱量。

    2.4 濕式電除塵及其廢水零排放技術(shù)

    在脫硫塔后部煙道設置濕式電除塵器,使用金屬板臥式結構,設計雙室兩電廠(chǎng),陰極線(xiàn)和陽(yáng)極板使用316L材質(zhì)。本體結構使用玻璃鱗片進(jìn)行防腐,陽(yáng)極總投影收塵面積為11742m2,比集塵面積總計15.9m2/m3/s)。噴淋循環(huán)水量總計150m3/h,噴淋前利用清洗過(guò)濾器以及袋式保安過(guò)濾器,加入堿,進(jìn)行pH調整。使用廢水處理以及復用系統,廢水經(jīng)過(guò)處理后,再次用于脫硫系統,不排放出來(lái)。

    濕式電除塵器產(chǎn)生的廢水直接排放到頂澄清器開(kāi)展物理沉降處理。經(jīng)過(guò)沉降后,下部漿液直接排放到吸收塔集水坑,用于吸收塔液池,作為補充水。上部清水溢流到清水箱,經(jīng)過(guò)過(guò)濾處理后,用作吸收塔除霧器沖洗水,實(shí)現水資源再利用。除霧器不足的沖洗水,使用脫硫系統工藝水補充。燃煤電廠(chǎng)脫硫工藝水,是工業(yè)廢水,pH值為9.0~9.5;電導550~650μS/cm;CI濃度55~80mg/L。

    從實(shí)際運行角度來(lái)說(shuō),噴淋循環(huán)水水質(zhì)控制指標如下:

    1pH值為6~7;

    2)固體懸浮物SS500mg/L;

    3CI-200mg?L-1;總硬度<200mg/L。

    補充水量以及排水量控制在15~18t/h,保證水質(zhì)平衡。經(jīng)過(guò)過(guò)濾后的廢水,可以達到脫硫除霧器噴淋要求。

    經(jīng)過(guò)運行6個(gè)月后,對其進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現極板和板線(xiàn)路腐蝕的問(wèn)題。濕式電除塵器性能測試結果如下:

    1)粉塵。濕式電除塵器入口位置29.96mg/m36.4+);出口位置2.62mg/m30.46+);脫除效率為90.37%92.8+)。

    2SO3。濕式電除塵器入口位置23.4mg/m3;出口位置3.32mg/m3;脫除效率為85.8++。

    3PM2.5。濕式電除塵器入口位置7.29mg/m3;出口位置1.09mg/m3;脫除效率為85.16%。

    4)霧滴。濕式電除塵器入口位置39.91mg/m3;出口位置3.65mg/m3;脫除效率為90.85%。(來(lái)源:大慶油田電力集團電力工程技術(shù)服務(wù)公司)

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