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    環(huán)氧丙烷和苯乙烯生產(chǎn)廢水強化混凝除磷工藝

    2022-12-06 14:15:31 8

    環(huán)氧丙烷和苯乙烯(SMPO)裝置工藝過(guò)程中添加聚磷酸鹽,其排出的工藝廢水經(jīng)過(guò)蒸發(fā)濃縮單元(ECU)、濃縮液焚燒爐(LCI)焚燒等處理后,廢水中總磷濃度較低,濁度較高,且存在大量的碳酸鹽、重碳酸鹽,不能滿(mǎn)足廣東省地方標準DB44262001《水污染物排放限值》表4TP一級排放的限值(ρ(TP)≤05mgL)。對此類(lèi)廢水的處理,國內一些水處理專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家推薦通過(guò)添加氧化劑將聚磷酸鹽氧化為正磷酸鹽,再投加石灰等藥劑除磷的方案。此方案將廢水TP質(zhì)量濃度處理至不超過(guò)1mgL,費用為1530元/t(不含污泥處理費用),且產(chǎn)生大量化學(xué)污泥,企業(yè)難以承受。

    由于SMPO工藝廢水TP的質(zhì)量濃度僅有3mgL左右,且正磷酸鹽占到50%左右,以顆粒、膠體形態(tài)存在的其他形態(tài)磷以及正磷酸鹽皆可以通過(guò)混凝沉淀的形式去除。本研究直接投加混凝劑進(jìn)行混凝沉淀除磷,考察混凝沉淀除磷的影響因素及效果,為SMPO生產(chǎn)工藝廢水處理的工程化提供技術(shù)方案。

    1、材料與方法

    1儀器和藥劑

    1)儀器。FAZR46混凝試驗攪拌機。

    2)藥劑。PFAC,質(zhì)量分數為10%;FeCl3,質(zhì)量分數為43%,稀釋至質(zhì)量分數為10%的溶液;陰離子型聚丙烯酰胺PAM,配制為質(zhì)量分數為01%的溶液;98%濃硫酸,分析純,稀釋至10%濃度水溶液。

    1廢水水質(zhì)

    試驗用水取自SMPO生產(chǎn)裝置排水,廢水水質(zhì)如表1所示。

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    由表1可知,廢水含磷量不高,其中正磷酸鹽占TP50%以上,存在大量碳酸鹽、重碳酸鹽,懸浮物濃度、pH值較高。

    1試驗方法

    FeCl3對磷的去除率能穩定保持在90%以上;PAFC除磷一方面是通過(guò)水解的鋁、鐵離子與磷酸鹽生成難溶物質(zhì),另一方面鋁、鐵的聚合產(chǎn)物以強力的吸附架橋與網(wǎng)捕作用加速磷的去除。PACPAM聯(lián)用可以達到強化混凝除磷的作用。因此,試驗分別選用FeCl3PFAC作為混凝劑,PAM作為絮凝劑。

    由于SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,采用鋁鹽與鐵鹽除磷時(shí),易生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加藥劑消耗量,也會(huì )產(chǎn)生過(guò)量廢渣。相關(guān)研究表明,鋁鹽與鐵鹽除磷藥劑最佳反應的pH值一般在6875,因此,考慮先將廢水加硫酸中和,降低碳酸鹽堿度,然后進(jìn)行混凝除磷、除濁。

    試驗在六聯(lián)攪拌機上進(jìn)行,取1000mLSMPO生產(chǎn)廢水于500rmin下攪拌30s后,加入混凝劑運行1min,再于200rmin下運行10s后,加入PAM運行1min,再于70rmin下運行2min,于40rmin運行2min,沉淀15min,取上清液測定濁度及TP。試驗共設計1個(gè)空白、6個(gè)混凝劑投加量梯度、4個(gè)pH值控制梯度,以驗證在不同混凝劑投加量、不同pH值條件下TP及濁度的去除效果。試驗目標為出水ρ(TP)≤05mgL,濁度<20NTU。

    1分析方法

    TP、濁度、pH值等均采用國家標準方法測定。

    2、結果與討論

    控制pH值分別為937(原水)、85、80、75,其中當pH值為937時(shí),混凝劑投加量為200~1500mgL;當pH值為8.5時(shí),混凝劑投加量為80200mgL;當pH值為8.0時(shí),混凝劑投加量為50300mgL;當pH值為7.5時(shí),混凝劑投加量分別為20、40、60mgL。在此試驗條件下,PAM投加量為2mgL,混凝沉淀除磷除濁的試驗結果見(jiàn)圖1~4。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

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    由圖1~4可見(jiàn),在不調節原水pH值的情況下,要使出水達到預期的濁度小于20NTU,TP質(zhì)量濃度小于05mgL的目標,混凝劑的投加量很高,需要投加600mgL以上,當混凝劑PFAC投加量為600mgL時(shí),出水TP質(zhì)量濃度為041mgL,濁度為272NTU。將原水pH值調整至85,混凝劑的投加量大幅降低,當混凝劑PFAC投加量為120mgL時(shí),TP質(zhì)量濃度為037mgL,濁度為39NTU。pH值繼續降低,混凝劑的投加量可繼續下降,但下降量較少,當pH值為75時(shí),混凝劑PFAC的投加量可降低至60mgL,出水TP質(zhì)量濃度為044mgL,濁度為648NTU。

    采用FeCl3作為混凝劑時(shí),除磷效果較好,但出水濁度較高,通常在100NTU以上,難以滿(mǎn)足設計要求,不建議選用。

    pH值對除磷除濁混凝劑的投加量影響較大,其主要原因是SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加藥劑消耗量。通過(guò)加酸降低碳酸鹽堿度,有效提高了除磷除濁混凝劑的利用率。

    綜上所述,在pH值為7597的范圍內采用PFAC作為混凝劑處理SMPO廢水,均能使出水TP的質(zhì)量濃度小于05mgL,出水濁度小于20NTU,各處理方案的處理成本不同,加酸調節pH值至8385時(shí),中和藥劑費用最低,總成本為45元/t。綜合處理效果和藥劑成本,SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷的最佳除磷除濁方案是:硫酸中和+PFAC混凝沉淀。

    3、結論

    1SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷時(shí),PFACFeCl3藥劑的投加量受原水pH值的影響較大,其主要原因是原水中含有大量的碳酸鹽堿度,反應生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加了藥劑消耗量。加酸中和調整原水pH值可以有效減少混凝劑的投加量。

    2)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的最佳方案是:調節pH值至8085,然后投加100150mgLPFAC混凝劑、2mgLPAM絮凝劑進(jìn)行混凝沉淀,出水TP質(zhì)量濃度可以達到0305mgL,濁度小于10NTU。

    3)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的工藝流程簡(jiǎn)單,處理出水滿(mǎn)足設計要求。相比氧化和石灰除磷的方案,化學(xué)污泥量少,運行成本低。(來(lái)源:中海油惠州石化有限公司)

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