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  • 煤化工廢水深度處理粉末活性炭-陶瓷膜臭氧技術(shù)

    煤化工廢水深度處理粉末活性炭-陶瓷膜臭氧技術(shù)

    2021-11-02 10:28:34 6

      為了保證煤化工廢水近零排放,需增設深度處理工藝單元。催化臭氧氧化是一種高級氧化技術(shù)及有效的深度處理技術(shù),不產(chǎn)生二次污染,同時(shí),活性炭?jì)r(jià)格低廉,催化臭氧氧化降解有機物效果較好。因此,本文探討了粉末活性炭-陶瓷膜臭氧深度處理煤化工廢水。

      1、試驗裝置與方法

      1.1 試驗材料

      1)試驗用水來(lái)源及水質(zhì)指標。

      煤化工企業(yè)排放廢水總體表現為高COD、高鹽分、高污染、有毒有害物質(zhì)多、可生化降解性較差,一般的預處理和生化處理難以盡可能地降低污染,實(shí)現零排放,故需增設深度處理工藝單元。本試驗以某煤氣化工業(yè)廢水經(jīng)生化處理后的二沉池出水為處理對象,對其進(jìn)行深度處理。原水主要水質(zhì)指標見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

      2)木質(zhì)商售活性炭。

      為了滿(mǎn)足反應器運行時(shí)的需求,本試驗采用木質(zhì)商售活性炭,生廠(chǎng)廠(chǎng)家及性能指標如表2所示。

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      1.2 試驗儀器及裝置

      1)試驗使用的儀器如表3所示。

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      2)試驗裝置及步驟。

      催化臭氧氧化實(shí)際廢水燒杯間歇性攪拌試驗:在燒瓶中放入1L初始廢水,活性炭投加量為2g?L-1,臭氧由純氧經(jīng)臭氧發(fā)生器產(chǎn)生,將所得氧氣/臭氧混合氣連續通入燒瓶中,投加量200mg?L-1,使用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,攪拌速度為600r?min-1,反應時(shí)間為30min,在室溫(25±3)℃下通風(fēng)櫥中進(jìn)行。

      構建一套粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器,利用該反應器進(jìn)行連續流的試驗。其中,陶瓷膜組件下方設置臭氧及空氣曝氣管,這種設置的目的是向反應器通入臭氧的同時(shí),利用空氣氣泡的剪切作用,減緩膜污染。設置空氣曝氣管,利用空氣氣泡的剪切作用,減緩膜污染。粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器裝置如圖1所示。

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      1.3 分析項目與方法

      本試驗分析項目與測試方法具體如下:

      1)實(shí)際廢水中的有機物表征采用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS)儀器。

      2)跨膜壓差測定使用壓力傳感器監測計算。

      3)臭氧投加量,臭氧利用率。

      4)膜通量。

      5)COD測定方法采用快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)測定,取樣時(shí)間點(diǎn)為2.5、5、10、20、30min,過(guò)濾后測COD值。

      2、運行參數探究

      2.1 燒杯間歇試驗優(yōu)選臭氧投加量

      首先,在含有1L廢水燒杯中進(jìn)行單獨臭氧氧化(曝氣質(zhì)量濃度60mg?L-1,30min)及單獨活性炭吸附試驗。結果顯示,COD降解率分別為37%及58%。其次,在5個(gè)燒杯中分別放入1L廢水樣品,進(jìn)行粉末活性炭-臭氧氧化混合間歇性試驗,粉末活性炭(PAC)投加量均為2g?L-1,臭氧投加量分別為0、40、80、120、160mg?L-1。結果顯示,COD降解率分別為61%、67%、70%及73%。由此可見(jiàn),單獨臭氧氧化及單獨活性炭吸附降解目標廢水效果較差,PAC投加量為2g?L-1,臭氧投加量為120mg?L-1時(shí),COD降解率較高。商售木質(zhì)活性炭在不同臭氧投加量下催化臭氧氧化效果如圖2所示。

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      2.2 反應器運行通量的確定

      臭氧投加量確定為120mg?L-1,膜面積S=0.04m2,設計流量2L?h-1,平均流量1.62L?h-1,水力停留時(shí)間HRT=1h,待反應器運行穩定后通過(guò)改變泵速調節通量。根據經(jīng)濟性確定,40MLH以下通量經(jīng)濟性不佳,超過(guò)80MLH,長(cháng)期工作會(huì )導致膜機械破壞,最終確認50MLH為合適的膜通量,此時(shí),跨膜壓差為13.5kPa。

      3、反應器處理效果

      3.1 反應器處理效果

      根據確定的運行參數,在臭氧曝氣量0.3L?min-1,即,臭氧投加量120mg?L-1,膜通量50MLH,COD為181.8mg?L-1進(jìn)水情況下,進(jìn)行粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器運行小試。先用廢水充滿(mǎn)反應器,再開(kāi)始臭氧曝氣和空氣輔助曝氣,測定出水COD,記錄跨膜壓差。出水COD和跨膜壓差見(jiàn)圖3。

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      由圖3可知,在0min~100min內,隨著(zhù)反應時(shí)間的推進(jìn),TMP逐漸升高,出水COD逐漸降低,且變化較快。分析原因可能是,反應初期,陶瓷膜膜污表面凝膠層迅速生成,同時(shí),由于凝膠層的生成,膜過(guò)濾效果慢慢變好,出水COD下降。在100min~200min內,隨著(zhù)反應時(shí)間的推進(jìn),TMP略有升高,出水COD值略微降低,且變化較慢。分析原因可能是,膜表面凝膠層生成與脫落達到平衡,跨膜壓差趨于穩定,且進(jìn)水COD與反應器內催化臭氧氧化分解水中有機物達到平衡。同時(shí),由粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器運行狀況可知,出水COD<60mg?L-1,符合煤化工廢水排放標準中直接排放的限值(80mg?L-1)。

      3.2 催化臭氧氧化對跨膜壓差的控制效果

      為了考察臭氧對膜污染的影響以及臭氧利用率與跨膜壓差關(guān)系,在連續運行反應器時(shí)采用了5、10、15、20mg?L-14種臭氧曝氣濃度。結果顯示,隨著(zhù)臭氧投加量的增大,出水COD和跨膜壓差均略有下降,如圖4所示。同時(shí),計算得出的臭氧利用率與跨膜壓差關(guān)系,如圖5所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

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      由圖4、圖5可以看出,臭氧投加量越大,臭氧利用率越低,TMP越低。據推測,出現這種情況的原因可能是,增大臭氧投加量,反應器中臭氧量增多,在一定濃度下催化氧化廢水效果更明顯,導致污水COD降低,膜內外濃度差變小,過(guò)濾壓力減小,同時(shí),可能產(chǎn)生過(guò)量的羥基自由基,氧化分解了凝膠層中的有機物,使其厚度降低,進(jìn)而導致TMP降低。

      4、結論

      通過(guò)本次試驗,得到如下結論:

      1)粉末活性炭陶瓷膜臭氧深度處理煤化工廢水的最佳運行參數:活性炭投加量2.0g?L-1,水力停留時(shí)間1h,臭氧投加量120mg?L-1,膜通量50LMH。

      2)進(jìn)水COD為180mg?L-1時(shí),出水COD為58mg?L-1,符合煤化工廢水排放標準中直接排放的限值(80mg?L-1)。

      3)在連續運行試驗后進(jìn)行了改變臭氧濃度的試驗,發(fā)現臭氧濃度與跨膜壓差負相關(guān),增大臭氧濃度能降低跨膜壓差,產(chǎn)生類(lèi)似膜清洗的效果。(來(lái)源:山西晉新科源環(huán)??萍加邢薰?

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