甘蔗制糖廢水處理及污泥壓濾技術(shù)
甘蔗制糖工藝廢水排放量大,化學(xué)需氧量(CODcr)濃度高,成分復雜,廢水處理具有一定的難度。廢水若不經(jīng)處理直接排入水體,將會(huì )對水資源造成嚴重污染,同時(shí)又向環(huán)境排放大量的廢水和有機污染物,破壞生態(tài)環(huán)境。制糖廢水的綜合治理一直都是工業(yè)廢水處理研究的重點(diǎn),目前我國用水短缺,嚴峻的形勢要求制糖廢水污染物排放總量達到控制要求和達標排放。因此企業(yè)要發(fā)展,環(huán)保工作必須要先落實(shí),節能減排、達標排放成了制糖生產(chǎn)企業(yè)需要研究的重點(diǎn)。為此,各個(gè)制糖企業(yè)越來(lái)越重視環(huán)境保護和污水綜合治理,并投入了大量的人力、物力和財力用于環(huán)境污染治理技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。
本文以云南滄源南華勐省糖業(yè)有限公司為例,探討利用CASS(Cyclic Activated Sludge System)活性污泥法工藝處理制糖末端廢水和廢水處理后多余污泥的壓濾技術(shù),根據GB21909-2008《制糖工業(yè)水污染物排放標準》減排污染物,達到穩定的達標排放,以便為甘蔗制糖行業(yè)對今后污泥處理工藝技術(shù)提供參考依據。
1、材料與方法
1.1 主要材料及設施
1.1.1 主要原料
?、呕钚晕勰啵何鬯L(cháng)時(shí)間曝氣產(chǎn)生的污泥,形狀為絮狀污泥,在顯微鏡下可以見(jiàn)到大量的細菌、真菌、原生動(dòng)物和后生動(dòng)物,它們組成了一個(gè)特有的生態(tài)系統??赏ㄟ^(guò)其它污水處理廠(chǎng)購進(jìn)培養好的污泥,也可自行培養。
?、茝U水:制糖過(guò)程的中、低濃度廢水,其中低濃度廢水主要是設備冷卻水以及抽真空用冷凝水;中濃度廢水主要是沖洗箱罐、沖洗地板等污染較嚴重的水。
1.1.2 主要設施
以廢水處理量3000m3/d的企業(yè)為例,主要有以下設施:
?、鸥駯懦兀盒枧渲?m3左右水池,主要作用是隔離大顆粒的物質(zhì)以及沉淀砂粒等物質(zhì),制糖污水比較特殊,大顆粒物質(zhì)比較少,對格柵池的要求不高。
?、评鋮s塔:主要作用是控制進(jìn)曝氣池水的溫度,CASS活性污泥對水溫有一定的要求,因此必須配置冷卻塔,面積100~200m2即可。
?、钦{節池:廢水在處理前進(jìn)行適合處理條件的水質(zhì)調節,主要調節污水濃度、pH值等,調節池原則上和曝氣池同樣容積,也可比曝氣池小(邊調節邊進(jìn)水)。
?、绕貧庠O施:①曝氣池:CASS活性污泥法處理廢水的主要反應池,從經(jīng)濟耐用角度考慮用普通的鋼筋混凝土澆鑄而成,根據需要處理的水量來(lái)設計,設計的容積通常要比實(shí)際需要的容積大8%~10%,以方便操作管理,日處理3000m3的廠(chǎng),配置3個(gè)1150m3曝氣池。②曝氣器:常用的有鼓風(fēng)曝氣和機械曝氣2種,從經(jīng)濟運行角度考慮,鼓風(fēng)曝氣更適合于CASS活性污泥法廢水處理工藝。風(fēng)機采用羅茨風(fēng)機,每天處理3000m3水量,配置4臺HSR175型45kW的羅茨風(fēng)機(一臺備用)則能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。③曝氣裝置:從制糖行業(yè)廢水特點(diǎn)以及經(jīng)濟運行角度出發(fā),最佳選擇是彈性曝氣軟管,采用化學(xué)纖維增強塑料制成,直徑為65mm,長(cháng)度可以根據實(shí)際需要確定,軟管上均勻分布微型小孔,曝氣量在2~7m3/(m?h)。
?、蓾鳎簭慕?jīng)濟實(shí)用角度出發(fā)采用浮筒式潷水器。
?、是逅兀号渲?個(gè)300~500m3左右的暫貯池,在實(shí)際運行過(guò)程如果水質(zhì)量處理不達標,可返回調節池重新處理,檢測達標直接排放或者回用。
?、宋勰酀饪s罐:多余的活性污泥在進(jìn)行壓濾處理前進(jìn)行濃縮的一個(gè)過(guò)程,污泥濃縮罐配備2個(gè)40~55m3的普通圓柱體容器即可,可用壓縮空氣或者機械裝置作為攪拌裝置,壓縮空氣攪拌優(yōu)于機械攪拌。
?、涛勰鄩簽V機:壓濾機過(guò)濾面積70~100m2即可滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。
?、臀廴疚餀z測設備:根據HJ860.1-2017《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規范農副食品加工加工工業(yè)―制糖工業(yè)》中規定,制糖企業(yè)廢水排放執行GB21909-2008《制糖工業(yè)水污染物排放標準》,其中的COD、pH、氨氮、流量需要安裝在線(xiàn)監測,其它指標每個(gè)月做1次自行監測。企業(yè)按要求配置有相應的檢測設備,并根據水處理工藝需要制定監測污染因子以及頻次。
1.2 試驗方法
1.2.1 CASS活性污泥法處理甘蔗制糖廢水
甘蔗制糖廢水主要污染物來(lái)自于甘蔗處理過(guò)程,經(jīng)過(guò)物理化學(xué)反應后產(chǎn)生的以COD、NH3-N、BOD為主的非持久性有機污染物。因此從投資成本、運營(yíng)管理方面考慮,采用CASS活性污泥法好氧工藝處理,其具有較低的單位基礎投資費用、較高的去除效果、操作管理簡(jiǎn)單等優(yōu)勢。
1.2.1.1 CASS活性污泥法工藝流程
廢水送至污水處理站,先通過(guò)格柵池攔截粗大懸浮物,如來(lái)水水質(zhì)異常,則進(jìn)入事故池儲存另行處理;如來(lái)水滿(mǎn)足進(jìn)污水站要求,則進(jìn)入調節池中調節水質(zhì),調節池出水由提升泵送至冷卻塔中,使廢水溫度降低至30℃±1℃,冷卻塔出水自流入CASS池中進(jìn)行好氧生物處理,好氧處理后的澄清廢水通過(guò)潷水器排至清水池,回用或達標排放。工藝流程見(jiàn)圖1。
1.2.1.2 CASS活性污泥法的控制要點(diǎn)
活性污泥系統在實(shí)際運行中,污水的水質(zhì)及水量在不斷的變化,環(huán)境條件也在不斷的變化,需要按照活性污泥中微生物的代謝規律進(jìn)行調節控制,使系統處在最佳運行狀態(tài),發(fā)揮最大的效益,進(jìn)一步提高出水水質(zhì)。
廢水在處理前需要進(jìn)行水質(zhì)調節,調節時(shí)要控制好表1的參數。CASS活性污泥法處理工藝要達到各污染物的去除率95%以上,必須要按時(shí)對水質(zhì)進(jìn)行化驗分析,用分析數據作為工藝控制的依據。水處理過(guò)程要均衡,工藝控制過(guò)程要穩定,主要工藝控制要點(diǎn)有:水溫、進(jìn)水pH、進(jìn)水CODcr濃度、曝氣時(shí)間和曝氣量、污泥比率等。
?、胚M(jìn)水水溫要控制在25~35℃,低于25℃或者高于35℃污泥中的活菌不容量生長(cháng),水處理效果不佳,水溫控制在30℃±1℃效果最佳。
?、七M(jìn)水pH控制在7~8之間,不能高于9,如果pH值連續24h高于9,大部分活性污泥中的微生物會(huì )死亡,水質(zhì)會(huì )變黑、變臭,比處理前更惡劣。
?、沁M(jìn)水CODcr濃度300~800mg/L,進(jìn)入CASS池的廢水CODcr濃度不能超過(guò)800mg/L,如調節池廢水CODcr濃度大于800mg/L時(shí),應使用清水調節或減少進(jìn)水量。經(jīng)調節后的CODcr濃度仍然超過(guò)800mg/L時(shí),進(jìn)水量的確定應依據系統正常運行時(shí)的CODcr負荷核算,采取減少潷水和進(jìn)水方式確保CASS池免受沖擊。CODcr濃度低于300mg/L,水中的養分不夠,不利于微生物成長(cháng),需要加氮肥、磷肥等營(yíng)養物質(zhì),所需的氮、磷等營(yíng)養比例為COD?UN?UP=100?U5?U1。
?、绕貧鈺r(shí)間以及曝氣量:曝氣時(shí)間可以根據污泥中的微生物含量、污泥量等指標進(jìn)行調整,一個(gè)2000m3的曝氣池,曝氣時(shí)間不得低于3~5h。最終的曝氣量用水中的溶解氧來(lái)判定,溶解氧含量通常在2~4mg/L,不得低于2mg/L。
?、晌勰啾嚷视煤?jiǎn)單的物理沉降方法直觀(guān)比較,取曝氣過(guò)程中500mL的水樣放入量筒,靜置1h,查看污泥所占的比率。污泥比率在35%±2%時(shí)效果最佳,可根據進(jìn)水CODcr濃度進(jìn)行適當調整。進(jìn)水CODcr濃度高,污泥比率相應提高,污泥高于40%需要抽走多余污泥,低于25%時(shí)需要調節水質(zhì)、增加曝氣時(shí)間來(lái)培養污泥。
1.2.2 廢水處理后多余污泥的壓濾技術(shù)研究
CASS使用的是微生物法,產(chǎn)生的多余污泥如何處理是制糖企業(yè)廢水處理需要研究的重點(diǎn),廢水處理后的污泥含大量微生物菌株,其性能為濃度低、粘度高、有滑性,其吸附性、過(guò)濾性、沉降性較差,很難用普通的過(guò)濾或脫水設備脫水,許多過(guò)濾設備的生產(chǎn)企業(yè)以及制糖企業(yè)進(jìn)行過(guò)多種方法試驗,最終也沒(méi)有達到理想的效果?;谠颇蠝嬖茨先A勐省糖業(yè)有限公司的多年研究,壓濾技術(shù)取得一定效果,主要研究方法如下:
1.2.2.1 多余污泥的處理工藝流程
將多余污泥排放至濃縮池進(jìn)行二次濃縮,濃縮后的清水直接排放,剩余的濃液泵至帶有攪拌裝置的攪拌池加植物纖維(蔗渣)混合攪拌,混合均勻后的污泥送到壓濾機進(jìn)行壓濾過(guò)濾。過(guò)濾出來(lái)的清水直接排放(符合排放標準),壓濾泥則用作生物有機肥的生產(chǎn)原料。工藝流程見(jiàn)圖2。
1.2.2.2污泥處理工藝控制要求
?、判鑼⑽勰啾盟椭羶Υ婀捱M(jìn)行攪拌混合均勻。
?、铺砑拥闹参锢w維即蔗渣顆粒大小、數量要適中,顆粒太大、太小均影響過(guò)濾效果甚至無(wú)法過(guò)濾,最好是攪拌均勻的蔗渣糠,污泥?U蔗渣體積比例為10?U1左右。
?、钱斘鬯幚砉に嚥▌?dòng)導致壓濾困難時(shí),需添加適當的污水處理使用的絮泥劑,以確保壓濾效果。
?、葔簽V機的配置為:每處理1500m3的污水用10m2的壓濾機。
2、結果與分析
2.1 末端廢水CASS活性污泥法處理廢水效果
根據云南滄源南華勐省糖業(yè)有限公司的生產(chǎn)實(shí)踐表明(見(jiàn)表2),2010年和2011年未使用CASS活性污泥法處理廢水,CODcr排放量分別為210、101mg/L,噸糖排水量分別為26.51、25.58m3/t,超出了《制糖工業(yè)水污染物排放標準》水污染物排放限值。2012年開(kāi)始利用CASS活性污泥法處理廢水后,CODcr排放量和噸糖排水量大幅度下降,氨氮、SS、總氮、BOD5排放量也有不同程度的下降,pH值和總磷濃度變化不大。截止到2018年,CODcr排放量和噸糖排水量分別為24.95mg/L和1.26m3/t,pH值為7.7,氨氮、SS、總磷、總氮、BOD5濃度分別為1.03、13、0.06、0.86、3mg/L,各項指標執行《制糖工業(yè)水污染物排放標準》中的標準限值。
表3是2018年1~5月云南滄源南華勐省糖業(yè)有限公司CODcr的處理效果,從該公司生產(chǎn)實(shí)踐來(lái)看,2018年CASS活性污泥法處理廢水的主要污染物CODcr平均去除量為40.17t,平均去除效率95.42%,是制糖廢水處理比較理想的工藝技術(shù)。
除了CODcr去除率達95%以上,2018年云南滄源南華勐省糖業(yè)有限公司廢水處理的負荷率為1.37%,能耗約2kW?h/m3,處理成本約2.5元/m3,這些數據表明采用CASS活性污泥法治理廢水具有良好的環(huán)境效益和社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.2 多余污泥的壓濾技術(shù)效果
在未使用壓濾技術(shù)前制糖廢水活性污泥法產(chǎn)生的污泥很難處理,多余污泥的壓濾技術(shù)主要是輔助水處理穩定運行,根據污泥含量實(shí)時(shí)地進(jìn)行處理,可以防止污泥膨脹,保證污泥質(zhì)量。但未使用壓濾加蔗渣技術(shù)之前,污泥進(jìn)壓濾機后附著(zhù)在濾布上,無(wú)法正常壓濾,濾汁SS濃度和BOD5濃度也很難測量。壓濾后污泥水分基本在95%以上(表4),污泥脫水效果不好,處于稀泥狀態(tài),要有足夠場(chǎng)地進(jìn)行污泥自然蒸發(fā)曬干,方可作生物有機肥原料。使用壓濾加蔗渣技術(shù)后,濾汁CODcr濃度下降至40~80mg/L,濾汁SS濃度和BOD5濃度分別為700mg/L和200mg/L,壓濾泥水分降低至50%~70%(表4)。壓濾加蔗渣技術(shù)處理后的污泥可以不用二次晾曬,直接供生物有機肥作原料或作綠化用肥,減少了場(chǎng)地的使用面積以及二次污染。
3、結論與展望
本文利用CASS活性污泥法治理甘蔗制糖末端廢水以及廢水處理后利用壓濾技術(shù)處理多余污泥。截止到2018年可以實(shí)現噸糖平均排水量1.26m3/t,噸糖主要污染物CODcr平均排放量24.95mg/L,CODcr去除效率達95%以上,氨氮、SS、總氮、BOD5排放量也有不同程度的下降,各項指標執行《制糖工業(yè)水污染物排放標準》中的標準限值。但CASS活性污泥法產(chǎn)生的污泥稀、濕、滑,壓濾效果不好,本文使用壓濾加蔗渣技術(shù)后,濾汁CODcr濃度顯著(zhù)下降,壓濾泥水分由原來(lái)的95%以上降低至50%~70%,可以不用二次晾曬,直接供生物有機肥或作綠化用肥,減少了場(chǎng)地的使用面積以及二次污染。(來(lái)源:云南滄源南華勐省糖業(yè)有限公司)
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