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    環(huán)化廢水降低COD優(yōu)化工藝

    2021-09-24 14:11:15 2

      環(huán)化廢水處理難度大一直是環(huán)氧氯丙烷高溫氯化法生產(chǎn)工藝的不足,從高溫氯化法環(huán)化工序反應原理分析入手,找出影響環(huán)化廢水COD值的因素,并通過(guò)優(yōu)化環(huán)化堿倍率、蒸汽倍率、預熱溫度及環(huán)化溫度等工藝控制參數,減少了環(huán)化反應的副反應,降低廢水COD值,提高可生化性,取得了良好的環(huán)保效益并提出改進(jìn)建議。

      一、前言

      某公司采用高溫氯化法生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷,其工藝包括氯丙烯單元和環(huán)氧氯丙烷單元,其中環(huán)氧氯丙烷單元共分為三個(gè)生產(chǎn)工序:氯醇化工序、環(huán)化工序和精餾工序。在環(huán)化工序,來(lái)自氯醇化工序的二氯丙醇溶液與原料石灰乳進(jìn)行環(huán)化反應生成環(huán)氧氯丙烷(ECH),環(huán)化工序產(chǎn)生大量高COD廢水,環(huán)化廢水COD值高低直接影響其生化處理前預處理程度以及生化處理難度。隨著(zhù)環(huán)保形勢趨嚴和生化處理裝置對進(jìn)水水質(zhì)要求提高,環(huán)化廢水COD指標逐年加嚴,通過(guò)優(yōu)化環(huán)化工序工藝控制進(jìn)一步降低環(huán)化廢水COD具有很大現實(shí)意義。

      二、環(huán)化反應原理

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      環(huán)化廢水COD主要來(lái)源于丙三醇(甘油),由于反應(3)需要在液相中進(jìn)行,故優(yōu)化的核心在于及時(shí)分離出反應生成的ECH和控制Ca(OH)2濃度。

      三、工藝優(yōu)化

      1.預熱溫度

      環(huán)化工序進(jìn)料DCH溶液中DCH組分有兩種同分異構體,其中αα’-DCH占比33%,αβ-DCH占比67%。αα’-DCH在30℃左右反應轉化率已達50%,αβ-DCH則在50℃左右的轉化率才20%左右,當反應溫度達到100℃時(shí),αβ-DCH的反應速度接近αα’-DCH的反應速度。實(shí)驗證明,當預熱溫度控制在70℃時(shí),預混合器中的DCH反應率可達50%,副產(chǎn)甘油含量最少,環(huán)化塔餾出液中αα’-DCH含量最低,這表明在此溫度下αα’-DCH幾乎全部在預混合器進(jìn)行了環(huán)化反應。再提高預熱溫度,αβ-DCH轉化率升高,進(jìn)塔前的混合液中ECH濃度過(guò)高從而副反應增多,環(huán)化廢水COD值升高。結合該公司ECH裝置設計預熱溫度控制范圍,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,環(huán)化工序進(jìn)料預熱溫度控制在70~75℃時(shí),副反應相對最少,環(huán)化下水COD值較低。

      2.環(huán)化堿倍率

      環(huán)化堿倍率是環(huán)化工序進(jìn)料中n[Ca(OH)2]:{n[DCH]+n[HCl]}。由于環(huán)化工序進(jìn)料DCH溶液為DCH和HCl混合水溶液,中和反應優(yōu)先于環(huán)化反應,要使DCH完全轉化必須保持堿過(guò)量。堿倍率不宜過(guò)高,根據反應(3)可知堿濃度過(guò)高會(huì )促進(jìn)水解反應進(jìn)行,堿倍率也不能過(guò)低,試驗證明,如果堿倍率小于1.1,環(huán)化塔頂ECH和DCH的餾出物急劇降低,考慮到石灰乳質(zhì)量的差異,堿倍率一般控制在1.1~1.2之間。實(shí)際生產(chǎn)中堿倍率僅作為一個(gè)參考值,主要通過(guò)調節塔釜PH值來(lái)控制殘余堿的濃度。結合該公司ECH裝置的工藝設計和所用石灰乳質(zhì)量狀況,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,塔釜PH值控制在10.5~11.2,環(huán)化廢水COD值較低。

      3.環(huán)化溫度

      環(huán)化反應混合液從塔頂進(jìn)入環(huán)化塔后,在塔內由上而下隨著(zhù)反應進(jìn)行溫度逐步升高,αβ-DCH逐步轉化完全。由于在溫度較高的情況下,ECH在水中的溶解度增大,副反應更易進(jìn)行,所以必須選擇適當的反應溫度。本裝置精餾工序具備二氯丙醇回收系統,而副反應會(huì )造成收率的降低和環(huán)化廢水COD的升高,所以?xún)?yōu)先考慮如何減少副反應,即適當降低環(huán)化塔溫度。生產(chǎn)實(shí)踐中,降低塔釜溫度主要通過(guò)調整汽提蒸汽量來(lái)實(shí)現,而減少蒸汽用量會(huì )降低ECH汽提速度造成副反應增加。經(jīng)過(guò)指標調控和實(shí)踐摸索,該公司ECH裝置環(huán)化塔釜溫控制在94~97℃時(shí),環(huán)化廢水COD較低。

      4.蒸汽倍率

      環(huán)化蒸汽倍率是加入環(huán)化塔的蒸汽量與進(jìn)入預混合器DCH溶液加環(huán)化堿液量之比。因ECH與水混合可形成沸點(diǎn)為88℃的共沸物,采用蒸汽汽提法將環(huán)化塔內的ECH迅速蒸餾出,可減少副反應發(fā)生。工序負荷穩定時(shí),ECH汽提出的速度主要取決于通入環(huán)化塔的蒸汽量,蒸汽倍率低,即加入環(huán)化塔的蒸汽量少,反應生成的ECH不能及時(shí)蒸出,副反應增多,環(huán)化廢水COD值高。反之,當通入的蒸汽量過(guò)大又會(huì )由于αβ-DCH的餾出量增加,降低粗ECH的濃度,增加了回收DCH和精餾ECH的能耗,同時(shí)提高了外排廢水量和溫度,所以生產(chǎn)實(shí)踐中必須選擇適當的蒸汽倍率。實(shí)驗證明,在滿(mǎn)負荷情況下,蒸汽倍率控制在0.115左右ECH達到最高收率,在低負荷情況下應適當提高蒸汽倍率,縮短ECH在塔內的停留時(shí)間,減少副反應發(fā)生,提高反應收率,降低環(huán)化廢水COD值。結合該公司ECH裝置設計蒸汽用量、蒸汽質(zhì)量和塔釜溫度調優(yōu),蒸汽倍率控制在0.115~0.12較合適。

      四、工藝優(yōu)化效果

      采用優(yōu)化后的工藝指標操作,二氯丙醇預熱溫度控制在70~75℃,塔釜環(huán)化下水PH值控制在10.5~11.2,環(huán)化塔釜溫控制在94~97℃,蒸汽倍率控制在0.115~0.12,減少了副反應,環(huán)化反應廢水COD均值降低300mg/L。裝置滿(mǎn)負荷生產(chǎn),環(huán)化廢水排放按150~170m3/h計算,每小時(shí)可減少COD排放量0.3*(150~170)=45~51kg,一年按8000h生產(chǎn)時(shí)間計,一年可減少COD排放量(45~51)*8000/1000=360~408t。通過(guò)優(yōu)化環(huán)化工藝控制和結合生產(chǎn)實(shí)踐,降低了環(huán)化下水COD值,減少排污量同時(shí)提高其可生化性,創(chuàng )造了良好環(huán)境效益。

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      五、結語(yǔ)及建議

      1.結論

      在現有生產(chǎn)條件下,裝置較優(yōu)的工藝參數控制范圍為:預熱溫度70~75℃,環(huán)化廢水PH10.5~11.2,環(huán)化溫度94~97℃,環(huán)化蒸汽倍率0.115~0.12。在此控制下環(huán)化廢水平均COD值降低300mg/L,減少排污量,提高生化性,取得良好環(huán)境效益。

      2.建議

      根據COD統計數據可知,雖然優(yōu)化后環(huán)化廢水COD均值有所下降,但還存在較大波動(dòng),表明裝置工藝控制穩定性不足。據了解,該ECH裝置二氯丙醇溶液濃度波動(dòng)較大且石灰乳原料過(guò)濾器清理頻繁,推斷造成環(huán)化下水COD值較大波動(dòng)的主要原因為環(huán)化工序進(jìn)料質(zhì)量的波動(dòng)。如何穩定氯醇溶液濃度和石灰乳含量及活性,將是本裝置有關(guān)工程技術(shù)人員后續優(yōu)化、改進(jìn)裝置運行以減少環(huán)化廢水COD值波動(dòng)的重要方向。

      結合該ECH裝置電儀自動(dòng)化控制情況,建議設計蒸汽流量和[DCH+Ca(OH)2]流量比值調節系統,實(shí)現蒸汽流量和[DCH+Ca(OH)2]流量雙閉環(huán)比值調節,通過(guò)設置蒸汽倍率值穩定控制環(huán)化塔頂、塔底操作條件。同時(shí)建議設計堿倍率控制,通過(guò)Ca(OH)2和DCH流量組成的雙閉環(huán)比值調節系統,同時(shí)將環(huán)化塔塔底PH計引入比值器來(lái)修正堿倍率,實(shí)現堿倍率穩定控制,穩定降低環(huán)化廢水COD值。(來(lái)源:巴陵石化公司)

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