深床反硝化濾池處理污水-污水處理器
近年來(lái),我國不斷加大環(huán)境污染治理力度,尤其加大污水處理方面的人力與資金投入力度,進(jìn)一步提高污水排放標準,從以往的一級 B 逐漸提升到一級A。為了滿(mǎn)足國家規定的污水排放表則,深床反硝化濾池應運而生,憑借自身較強的懸浮物過(guò)濾能力、除磷能力、生物反硝化與脫氮能力, 使市政污水得到有效的深層處理。
1、深床反硝化濾池簡(jiǎn)介
反硝化深床濾池中主要包括生物脫氮、 過(guò)濾功能兩個(gè)方面,主要構成要素如下:
(1)氣水分布系統
為了確保氣水分布均勻,產(chǎn)生強有力的反沖,濾池可以通過(guò)使用氣水分布綠磚技術(shù),借助“T”型濾磚的力量形成空氣反射內腔,在反沖洗的過(guò)程中將氣與水充分混合以后,在相鄰磚的間隙中猛烈噴出,使空氣與水充分混合在濾池區域中,此種方式能夠有效保障零部件不受損壞,且能夠終身免修與更新。此種氣水分布設計的方式不會(huì )老化、堵塞與腐蝕,使用起來(lái)十分方便,具體較強的經(jīng)濟性。
(2)濾料
濾料表面使用的是石英砂, 強度較高,且粒徑在2~4mm之間,球形度為0.8~0.9,在均勻度、莫氏硬度、酸溶度等方面均有嚴格要求,在性能上要符合AWWA 的規定要求。在上述條件的影響下,濾料不易發(fā)生磨損與跑砂,終身無(wú)需補料。
2、深床反硝化濾池的應用機理
現階段,為了加大市政污水處理力度,將深床反硝化濾池工藝應用其中,尤其對于重力流濾池的應用能夠在同一時(shí)間實(shí)現三種功能,分別為過(guò)濾功能、除磷功能與生物反硝化功能,本文將對深床反硝化濾池的應用機理進(jìn)行分析與研究。
2.1 過(guò)濾機理
現階段,在市政污水深度處理工作中,深床濾池的主要作用在于借助粗石英砂完成濾料工作,同時(shí)在濾池運行過(guò)程中,產(chǎn)生三個(gè)不同過(guò)程,分別為截留、吸附與脫附。
(1)在截留的應用方面主要包括兩種類(lèi)型,一種為機械過(guò)濾,另一種為濾料沉積。 其中,前者主要是對污水中存在體積較大的原料進(jìn)行截留, 通過(guò)已沉積顆粒物形成的濾料保障顆粒被有效攔截,不會(huì )隨著(zhù)污水流出; 如若濾料的篩孔較小, 能夠使污水凈化效果得到顯著(zhù)提升。對于后者來(lái)說(shuō),主要對于懸浮顆粒物而言,許多顆粒物仍然會(huì )隨著(zhù)污水流走,無(wú)法被有效截流,另外還與孔徑的大小、密度存在一定聯(lián)系。
(2)在吸附機理方面。 對于深度污水處理來(lái)說(shuō),顆粒物主要吸附在濾料的表面,通過(guò)對濾速進(jìn)行控制的方式,能夠對吸附效果進(jìn)行調整,從而影響最終污水的凈化效果。 在物理作用下,如擠壓、內聚力等,完成吸附工作,從而使污水凈化能力得到顯著(zhù)提高。
(3)在脫附機理方面。 在對污水進(jìn)行深度處理時(shí),對于已經(jīng)沉積后的顆粒物來(lái)說(shuō),會(huì )吸附在濾料的表面,這時(shí)間隙將逐漸減小,隨著(zhù)流速的不斷提高,濾層阻力也將不斷提升。 因此,很多被截留的顆粒物往往難以吸附,導致濾料在深層堆積。 在濾層失效以前,需要對其進(jìn)行多次沖洗,促使其過(guò)濾性能的恢復與提升。 另外,對于深床濾池來(lái)說(shuō),還使用過(guò)程中還應配備
其他系統作為輔助,如二次配水系統, 其孔徑較小, 且分布較為緊密,在多次沖洗的情況下污水凈化效率將得到顯著(zhù)提升,在增加濾池效率的同時(shí),還能夠降低濾池反沖洗費用的投入。
2.2 脫氮機理
在污水處理過(guò)程中, 深床濾池的運行對氧氣需求量要求不高,即便在無(wú)氧情況下也可順利運行。 在濾料表面上具有大量的生物菌群,在二級生化處理下出水,在水流重力作用下順利完成處理工序, 但是對于污水來(lái)說(shuō), 由于其中成分較為復雜,存在亞硝酸鈉、硝酸鹽等, 對這些化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行還原反應后生成 N2,便可以在污水中釋放,使反硝化脫氮能力提升。在顆粒濾料方面,通過(guò)截流懸浮物的方式實(shí)現凈化目標。 在反硝化菌中存在異氧與缺氧型微生物, 在缺氧環(huán)境下可以將反硝化菌通過(guò)氧化反應的方式形成硝基單,同時(shí)將有機物,如甲醇等看作一種電子供體,在污水廠(chǎng)中進(jìn)行三級處理。在污水處理環(huán)節中,濾池屬于十分關(guān)鍵的步驟,在碳源投放量增加的情況下,污水廠(chǎng)中很可能面臨BOD 超標情況。 對此,需要在反硝化中加入投加指標,對進(jìn)水量、出水硝基氮濃度、溶解氧濃度等進(jìn)行定量,以此來(lái)更好的掌控碳源投放情況,從而達到最佳的節能控制目標。
3、深床反硝化濾池的應用案例
3.1 工程概況
無(wú)錫市政污水處理工程中, 屬于太湖流域較為典型的污水處理工程,一至三期工程設計規模約為20 萬(wàn) m3/d,主要目標為保障 TN 穩定達標,主要挑戰在于活性污泥系統中碳源不足, 因此三期工程中對AAO 工藝缺氧段設置了碳源投放點(diǎn),以此來(lái)保障TN 達標投放。 在第四期工程中,安裝了深床反硝化濾池,并且在高溫狀態(tài)下使用,在低溫狀態(tài)下借助外加碳源的方式完成反硝化工作,利用微絮凝直接過(guò)濾技術(shù),使無(wú)錫市污水處理工程中存在的問(wèn)題得到有效解決。
3.2 工程設計
針對無(wú)錫市政污水處理四期工程進(jìn)行深床反硝化濾池設計,主要的設計內容如下所示:
(1)設計參數。工程設計的總體規模為5 萬(wàn)m3/d,水溫為12℃左右,變化系數為 1.2;
(2)濾池。濾池共計分為四個(gè)部分,單個(gè)部分的長(cháng)寬尺寸為 26.83m×3.56m,標準濾速為 5.45m/h,最大時(shí)濾速為6.54m/h;
(3)機械混合池。 在二沉池經(jīng)過(guò)泵房提升后,將污水傳遞到機械混合池當中,在該池中共計分為兩個(gè)隔斷,并為串聯(lián)的形式分布,單個(gè)隔斷的長(cháng)度為 2.4m,寬度為2.4m,高度為4.0m。 對于每個(gè)隔斷來(lái)說(shuō),分別設置了一臺攪拌機,其功率為7.5kW,將混凝劑投放到第一隔斷當中,將碳源投放到第二隔斷當中;
(4)碳源投加系統。 在本文所研究的濾池中采用乙酸鈉作為碳源,利用兩臺投加計量泵、一個(gè)乙酸鈉儲罐, 一個(gè)電磁流量計設計成一臺甲醇投加系統;
(5)反沖洗水泵。 本工程中共設置了兩臺反沖洗水泵,一臺投入使用,另一臺留作備用,并且每臺水泵的長(cháng)度為9m,功率為 75kW;在工程中共計設置三臺反沖洗風(fēng)機,將其中兩臺投入到工程中,另外一臺作為備用,每臺及機器的功率為 71kPa。
3.3 應用效果
在工程應用過(guò)程中,原水為二級沉淀工藝出水,經(jīng)泵提升至中試裝置。中試設備屬于一個(gè)圓柱體,內部直徑為406mm,石英砂濾層的高度為1830mm, 卵石承托層的厚度為500mm,濾料容積為0.23m3,粒徑為 2~4mm。中試裝置流程如圖1 所示。
在應用過(guò)程中,水量為720L/h,濾速為5.56m/h,TN 的去除效果如圖2 所示。
從圖 2 的應用效果中能夠看出,深床反硝化濾池的應用效果十分明顯,能夠充分滿(mǎn)足設計要求,應用效果可總結為:在二級出水的基礎上,考慮水力負荷情況下,對濾池進(jìn)行反硝化操作,獲得了較為顯著(zhù)的 TN 去除效果, 出水TN 與一級A標準相比較為優(yōu)質(zhì),進(jìn)水TN 在14~24mg/L 的情況下,出水TN 基本上可以穩定在 5mg/L 以下。由此可見(jiàn),深床反硝化濾池中的脫氮效果能夠充分滿(mǎn)足市政污水深度處理方面的設計要求。
3.4 注意事項
應保障碳源投加量、混凝劑適量,這樣出水TN 才能夠保障不超過(guò)5mg/L; 其次,還應保障混凝劑添加適當, 確保出水TP 始終在5mg/L 以下;另外,在進(jìn)水SS 的數值較低或者水量不足的情況下,反沖洗周期應隨之延長(cháng);在對系統進(jìn)行調試以后,首次使用時(shí)需要每間隔10d 沖洗以此,這樣能夠使污水處理效率得到進(jìn)一步提升。
4、結論
綜上所述,隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,深床反硝化濾池在市政污水處理中得到了廣泛應用,其具有脫氮、脫磷、去除 SS等多項功能,并且使用性能較為穩定,投入成本較低, 只要與區域水質(zhì)情況相結合進(jìn)行合理設計, 便能夠獲得較為顯著(zhù)的污水深度處理效果。
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