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  • 堿銅壓濾廢水處理工藝

    2023-08-10 17:01:42 2

    在印刷線(xiàn)路板蝕刻過(guò)程中,主要會(huì )產(chǎn)生堿性蝕刻液、酸性蝕刻液等,每種蝕刻液的具體成分及蝕刻原理不一樣。堿性蝕刻廢液中存在著(zhù)高濃度的Cu2+、Cl-NH4+等,還包括很多氨水、氯化物等一些比較復雜的成分。如果不對蝕刻液進(jìn)行綜合回收利用,不僅造成了資源的浪費,而且增加后續污水處理的成本及難度,污染環(huán)境。堿性蝕刻廢液的線(xiàn)外處理,主要是堿性蝕刻廢液與酸性蝕刻廢液進(jìn)行中和反應,來(lái)回收堿式氯化銅或者硫酸銅。

    堿銅壓濾廢水是堿性蝕刻液與酸性蝕刻液采用中和沉淀法,生成堿式氯化銅,然后通過(guò)壓濾機將堿式氯化銅進(jìn)行固液分離所產(chǎn)生的含銅廢水。該類(lèi)廢水中含有較高濃度的污染物,由于堿銅壓濾液廢水銅濃度較高,需回收金屬銅資源;同時(shí)廢水氨氮高、總溶解性固體(TDS)高,可生化性差。按照清污分流、分質(zhì)收集、分質(zhì)處理、分質(zhì)回收的“四分”原則,將堿銅壓濾廢水分為高濃度的堿銅壓濾液及低濃度的堿銅泥餅沖洗水。在吸取前人的經(jīng)驗基礎上,通過(guò)多方研究后,針對高濃度堿銅壓濾液采用“物化+CMF+離子交換”組合工藝,針對低濃度堿銅泥餅沖洗水采用“物化+壓濾+TMF+ED+RO”組合工藝。實(shí)現了銅金屬資源回收及中水回用,同時(shí)作為后續三效蒸發(fā)結晶的預處理,減少了蒸發(fā)處理量,降低了副產(chǎn)品中銅離子的含量。

    1、項目概況

    蘇州某公司是一家專(zhuān)門(mén)從事固體廢棄物、含銅蝕刻液、電鍍廢液、廢線(xiàn)路板、廢電子零件等綜合處置,同時(shí)在廢水中提取副產(chǎn)品的環(huán)保公司。該公司每天約產(chǎn)生25m3堿銅壓濾液及85m3堿銅泥餅沖洗水。進(jìn)水水質(zhì)指標見(jiàn)表1,出水水質(zhì)指標見(jiàn)表2。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

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    2、工藝流程

    堿銅壓濾液經(jīng)管網(wǎng)收集排入高濃度廢水調節池,經(jīng)調節池均化水質(zhì),穩定水量后,通過(guò)提升泵泵入物化反應箱,投加硫化鈉去除廢水中的銅離子,由于廢水中含有少量的鎳離子,需根據進(jìn)水水質(zhì)投加少量重捕劑。反應后的廢水進(jìn)入循環(huán)水箱,通過(guò)供料泵提升進(jìn)入CMF系統,進(jìn)行泥水分離,產(chǎn)水進(jìn)入離交原水箱。然后通過(guò)提升泵泵入離子交換系統,經(jīng)特種螯合樹(shù)脂吸附,深度去除廢水中低濃度的銅離子。離子交換系統出水進(jìn)入pH回調箱,通過(guò)投加硫酸,調節pH至合適范圍后,進(jìn)入蒸發(fā)原水池。經(jīng)除銅后的高濃度廢水經(jīng)泵提升進(jìn)入三效蒸發(fā)系統,再經(jīng)結晶罐結晶得到較高純度的氯化銨副產(chǎn)品。

    堿銅洗水經(jīng)管網(wǎng)收集排入低濃度廢水調節池,經(jīng)調節池均化水質(zhì),穩定水量后,通過(guò)提升泵泵入物化反應箱,投加硫化鈉、重捕劑去除廢水中的銅離子及少量的鎳離子后,進(jìn)入污泥濃縮箱。通過(guò)壓泥泵泵入高壓隔膜壓濾進(jìn)行脫水,濾液進(jìn)入循環(huán)水箱。經(jīng)過(guò)TMF系統精濾后,進(jìn)入ED原水池。通過(guò)提升泵進(jìn)入ED一級系統,經(jīng)濃縮的濃水進(jìn)入ED三級系統再次濃縮,濃縮至TDS10%后,并入離交原水箱與堿銅壓濾液一同進(jìn)入離子交換系統處理。經(jīng)ED一級系統脫鹽后的淡水進(jìn)入ED二級系統再次脫鹽,ED二級系統淡水進(jìn)入RO系統進(jìn)行深度脫鹽,制備中水回用,提高資源利用率。

    CMF系統產(chǎn)生的污泥通過(guò)污泥泵泵入污泥濃縮箱,經(jīng)重力預濃縮后,通過(guò)壓泥泵泵入高壓隔膜壓濾機,進(jìn)行污泥脫水,濾液回流至高濃度廢水調節池。脫水后的污泥含水率約65%,經(jīng)裝袋后委托專(zhuān)業(yè)回收單位進(jìn)行處置,避免造成二次污染。離子交換系統再生產(chǎn)生的銅濃液委托有關(guān)單位繼續回收金屬銅資源,提高資源利用率。工藝流程詳見(jiàn)圖1。

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    3、工藝設計

    3.1 主要工藝設備

    本工程主要工藝設備見(jiàn)表3。

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    3.2 CMF系統

    CMF系統由無(wú)機陶瓷膜組件、供料泵、清洗泵、循環(huán)泵、循環(huán)罐、清洗罐和清液罐等組成,供料泵提供料液,循環(huán)泵提供壓力和膜面流速。

    本項目的CMF系統設計產(chǎn)水量5m3/h,由8臺陶瓷膜組件,4臺并聯(lián)2段串聯(lián)組成,每臺陶瓷膜組件由19支陶瓷膜元件組成。膜元件采用的為江蘇某公司生產(chǎn)的JWCW19*30型的微濾陶瓷膜元件,支撐體平均孔徑3~5μm,單支膜元件膜面積為0.24m2,系統總膜面積為36m2,系統設計通量140L/m2?h。CMF系統由四部分工藝過(guò)程組成,分別是:過(guò)濾、清洗、排污、反沖。

    過(guò)濾過(guò)程分為一進(jìn)兩出,即廢水進(jìn)入陶瓷膜設備,在循環(huán)泵提供2~5m/s的流速下,把廢水分為濃液和清液兩部分。如此濃液不斷在陶瓷膜設備和循環(huán)罐中循環(huán),通過(guò)排泥泵定時(shí)定量將濃液排出系統,泵入污泥濃縮箱,進(jìn)行污泥脫水,以降低廢水的固含量,保證系統產(chǎn)水通量。

    反沖過(guò)程是用產(chǎn)水對膜進(jìn)行反向沖洗的過(guò)程,因產(chǎn)水從反方向透過(guò)膜,能沖走膜表面的污染物,保證膜通道不因廢水濃度過(guò)高而被堵塞。系統正常過(guò)濾產(chǎn)水10~15min后,停止過(guò)濾過(guò)程,以0.2~0.3MPa的壓縮空氣為動(dòng)力,利用反沖罐內的產(chǎn)水進(jìn)行反沖洗。

    排污和清洗過(guò)程是對膜元件的清洗設置的,有助于恢復膜的通量,增加膜的使用壽命。膜的污染問(wèn)題可分為沉淀污染、吸附污染和生物污染。本項目膜污染問(wèn)題主要是沉淀污染和吸附污染。針對此類(lèi)膜污染,本系統每次使用后需用清水進(jìn)水沖洗,污染嚴重時(shí)采用強酸、強堿交替清洗,并加入次氯酸鈉等氧化劑與表面活性劑。

    3.3 離子交換系統

    離子交換法作為傳統的重金屬廢水的治理技術(shù),主要是利用樹(shù)脂含有的活性基團(如大量的氨基、羥基、羧基等)與廢水中的重金屬離子發(fā)生螯合反應,從而達到脫除的目的。

    本項目采用的離子交換系統設計規模10m3/h,由3套離交柱組成,通過(guò)自控閥門(mén)可實(shí)現任意2套串聯(lián)使用,另外1套作為備用。每套離交柱內填充約1.5m高的特種螯合樹(shù)脂,樹(shù)脂交換容量約500mmol/L(對于二價(jià)離子)。通過(guò)每天取樣分析,當前一套離交柱吸附飽和失效時(shí),可切換至另外兩套串聯(lián)使用,飽和離交柱切出運行狀態(tài),通過(guò)再生裝置,用8%~10%鹽酸及堿液進(jìn)行再生。單套離交柱再生產(chǎn)生的銅濃液量約1800L,銅離子濃度約9505mg/L,可委托專(zhuān)業(yè)單位回收金屬銅。

    為了減少再生過(guò)程中使用的鹽酸及堿液量及沖洗產(chǎn)生的廢水量,考慮回收部分濃度較低的鹽酸和堿液。再生系統在酸堿沖洗排放之前,通過(guò)自控閥門(mén)將低濃度的鹽酸和堿液(600~800L)排入各自酸堿再生藥箱,下次再生樹(shù)脂柱時(shí),僅需按濃度要求補充相應量的新鹽酸及堿液即可。

    3.4 TMF系統

    管式微濾(TMF)是種錯流過(guò)濾、壓力驅動(dòng)的膜分離技術(shù),設計用于除去給水中亞微米級和更大的懸浮固體顆粒。本項目的TMF系統設計產(chǎn)水量5m3/h,由8TMF膜元件組成。TMF膜元件型號為0480型,外型尺寸110×2000mm,過(guò)濾精度0.1μm,內含319mm膜管,單支膜元件過(guò)濾面積1.7m2。TMF系統設計通量368L/m2?h,管內流速2~5m/s,進(jìn)水固體物含量1%~5%。

    為了降低膜污染,保證產(chǎn)水通量,系統配套有正向沖洗、反洗及CIP化學(xué)清洗功能。TMF的正洗利用產(chǎn)水作為水源,正洗水通過(guò)循環(huán)閥排放至濃水槽。反洗是利用壓縮空氣從膜的產(chǎn)水側把產(chǎn)水壓向濃水側,與過(guò)濾過(guò)程的水流相反。因為水被從反方向透過(guò)膜管,從而松動(dòng)并沖走膜表面在過(guò)濾過(guò)程中形成的污染物?;瘜W(xué)清洗則通過(guò)化學(xué)藥劑來(lái)清除膠體、有機物、無(wú)機鹽等在超濾膜表面和內部形成的污堵。CIP化學(xué)清洗分別是在產(chǎn)水側和濃水側,泵入一定濃度和特殊效果的化學(xué)藥劑(如鹽酸、NaOH、檸檬酸等),通過(guò)循環(huán)流動(dòng)、浸泡等方式,將膜外表面在過(guò)濾過(guò)程中形成的污物清洗下來(lái)。

    3.5 ED系統

    本項目ED膜塊采用的為250-4016型特種電滲析器。該電滲析器由250400×1600mm規格的合金陰陽(yáng)膜組裝而成,有效膜面積約120m2,標準進(jìn)水流量8~12m3/h。ED一級系統由兩組膜組并聯(lián)使用,每個(gè)膜組由2臺模塊串聯(lián)組成,電源采用250V、120A的直流電源。ED二級系統由兩組膜組并聯(lián)使用,每個(gè)膜組由2臺模塊串聯(lián)組成,電源采用250V、80A的直流電源。ED三級系統由兩組膜組并聯(lián)使用,每個(gè)膜組由3臺模塊串聯(lián)組成,電源采用150V、120A的直流電源。

    3.6 RO系統

    本項目RO系統設計產(chǎn)水量6m3/h,由34芯玻璃鋼膜殼按21進(jìn)行排列,單只膜殼內裝有48寸抗污染反滲透膜。單支膜元件有效面積37m2,設計產(chǎn)水通量14L/m2?h。為了減緩膜元件的污染,在進(jìn)膜之前設有精密過(guò)濾器,通過(guò)計量泵投加3~5ppm的阻垢劑,并設有自動(dòng)沖洗功能,定期用RO產(chǎn)水沖洗膜元件。

    4、運行處理效果

    4.1 CMF系統運行分析

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    膜分離過(guò)程中影響系統透過(guò)效率的因素有很多,主要為操作壓力,流速,流量,pH值,粘度,溫度,顆粒粒徑,固含量,前處理條件,料液污染特征,料液生物活性,工人操作等方面。CMF系統運行時(shí)進(jìn)膜壓力處于0.2~0.3MPa范圍,濃水側壓力處于0.15~0.2MPa范圍,產(chǎn)水側壓力處于0.15~0.2MPa范圍。從圖2可以看出,CMF系統產(chǎn)水通量維持在160~200L/(m2?h)之間,TMP(跨膜壓差)維持在0.025~0.045MPa之間,CMF系統運行穩定。隨著(zhù)運行時(shí)間的增加,膜污染的增加,跨膜壓差會(huì )逐漸升高,產(chǎn)水流量會(huì )逐漸下降,當到達設定值時(shí),宜采用CIP裝置進(jìn)行在線(xiàn)化學(xué)清洗。

    4.2 TMF系統運行分析

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    從圖3中可以看出,TMF系統的產(chǎn)水通量呈逐漸下降趨勢,TMP呈逐漸上升趨勢,但仍然滿(mǎn)足設計產(chǎn)水量要求。循環(huán)水箱內的固體物含量顯著(zhù)影響著(zhù)TMF系統的產(chǎn)水通量,需定時(shí)通過(guò)排泥泵將底部污泥排入污泥濃縮箱。同時(shí)經(jīng)定期的自動(dòng)正向沖洗及反洗,系統能保持長(cháng)時(shí)間的穩定運行。TMF系統跨膜壓差在相同溫度下比初始值上升0.05MPa,且通過(guò)反洗不能恢復時(shí)就應對系統進(jìn)行化學(xué)清洗。

    4.3 RO系統運行分析

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    從圖4中可以看出RO系統產(chǎn)水通量及TMP數據基本穩定,根據進(jìn)水水質(zhì)變化可能存在上下波動(dòng)的情況。經(jīng)取樣分析,RO系統產(chǎn)水電導率68μs/cm,CODcr17.25mg/L,銅離子濃度0.071mg/L,符合業(yè)主對回用水水質(zhì)的要求。

    4.4 ED系統脫鹽濃縮效果分析

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    從表4中可以發(fā)現,ED二級系統脫鹽率最高,ED三級系統脫鹽率最低。ED一級系統由2臺模塊串聯(lián),平均每個(gè)膜塊脫鹽率為28.25%。ED二級系統由2臺模塊串聯(lián),平均每個(gè)模塊脫鹽率為36.1%。ED三級系統由3臺模塊串聯(lián),平均每個(gè)模塊脫鹽率為24.5%。整體電滲析系統的脫鹽率為86.7%,最終濃水電導率215ms/cm,TDS11.5%,濃縮倍數在4~4.5倍左右,大幅降低了蒸發(fā)的水量。

    4.5 物化銅去除率分析

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    物化反應投加硫化鈉,通過(guò)安裝ORP儀表自動(dòng)控制硫化鈉加藥量,控制反應箱內ORP值處于-300~-350mV范圍。從圖5中可發(fā)現,堿銅壓濾液銅離子濃度處于200~450mg/L之間時(shí),經(jīng)投加硫化鈉及TMF的過(guò)濾后,出水銅離子濃度處于5~30mg/L之間,去除率處于85%~95%之間。陳明等采用硫化沉淀法對含銅473.9mg/L酸性廢水處理,出水銅離子濃度0.029mg/L,去除率高達99.99%。由于堿銅壓濾液廢水的成分比較復雜,物化反應銅離子的去除率并不能達到普通酸性含銅廢水這么高的去除率。

    堿銅洗水經(jīng)投加硫化鈉及重捕劑物化反應,并經(jīng)高壓隔膜壓濾壓濾及TMF系統精濾后,出水銅離子濃度處于0.3~2mg/L之間。

    4.6 離交系統銅去除率分析

    從圖6中可發(fā)現,串聯(lián)離交柱中間產(chǎn)水的銅離子濃度處于0.5~15mg/L之間,離交最終出水的銅離子濃度處于0.5~1mg/L之間,去除率處于95%~98%之間,有效的降低了后續蒸發(fā)結晶產(chǎn)出副產(chǎn)品中重金屬的含量,同時(shí)回收金屬銅資源。

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    5、結論

    綜上所述,堿銅壓濾液采用“物化+CMF+離子交換”的組合工藝預處理后,出水銅離子≤2mg/L,為后續蒸發(fā)得到副產(chǎn)品提供了保障。堿銅洗水采用“物化+壓濾+TMF+ED+RO”的組合工藝處理后,濃水TDS10%,回用水電導率≤400μs/cm,銅離子≤0.1mg/L,實(shí)現了中水回用,同時(shí)減少了后續蒸發(fā)系統的處理量。處理過(guò)程中產(chǎn)生的含銅污泥及銅濃縮液可委托專(zhuān)業(yè)單位繼續回收金屬銅,實(shí)現了銅資源回收利用。CMP、TMPRO系統經(jīng)定期的自動(dòng)沖洗、反洗及CIP化學(xué)清洗,提高了工藝運行的穩定性,減少了膜的污堵。(來(lái)源:中煤科工集團杭州研究院有限公司)

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