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  • 響水化工園區爆炸事故爆坑污水應急處理技術(shù)研發(fā)與工程實(shí)踐

    響水化工園區爆炸事故爆坑污水應急處理技術(shù)研發(fā)與工程實(shí)踐

    2023-02-10 09:49:13 1

    2019年3月21日,江蘇響水天嘉宜化工有限公司發(fā)生爆炸,爆炸核心區及周邊水體受到不同程度的化學(xué)品污染。爆炸中心區域形成一個(gè)直徑約80 m的大坑,積存約2.1萬(wàn)m3的強酸性污水。經(jīng)檢測,爆坑污水成分復雜、腐蝕性強,COD高達6 000~10 000 mg/L,若不能妥善處理,將嚴重威脅周邊水環(huán)境及地下水環(huán)境安全。爆炸發(fā)生后,應急技術(shù)團隊第一時(shí)間趕赴現場(chǎng)對受污染水體開(kāi)展應急監測,分析污染主要成分并制定污水應急處理方案。研判得出,爆坑污水處理處置是現場(chǎng)環(huán)境應急工作的重點(diǎn)。

    針對響水化工園區爆炸事故的現場(chǎng)環(huán)境應急工作需求,首先開(kāi)展爆坑污水水質(zhì)全面分析工作,針對污水污染物組分和水質(zhì)特征開(kāi)展現場(chǎng)小試試驗,并篩選適用的污水處理技術(shù);然后結合現場(chǎng)可利用的污水處理設施,設計爆坑污水處理工藝流程;基于小試試驗結果優(yōu)化工藝運行參數,支持污水應急處理,開(kāi)展工程運行效果分析,以期為今后類(lèi)似突發(fā)性水污染事故應急處理提供借鑒。

    1. 爆炸現場(chǎng)水污染情況及應急決策

    1.1 水污染情況

    經(jīng)初步估算,爆炸事故產(chǎn)生的待處理污水總量約為28.7萬(wàn)m3(表1)。其中,成分復雜、高COD、高氨氮的爆炸大坑污水約2.1萬(wàn)m3;廠(chǎng)區地面積水約0.1萬(wàn)m3;特定有機物泄漏點(diǎn)附近的三排河、新豐河重污染段受污染水量共計5.0萬(wàn)m3,苯胺濃度超出GB 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》12~160倍;新豐河輕污染段、新民支渠、新農河、四排河污染程度較低,河水水量共計7.2萬(wàn)m3;另有新民河微污染河水14.3萬(wàn)m3。陳家港污水處理廠(chǎng)對進(jìn)水污染物濃度有嚴格要求,須控制進(jìn)水COD≤500 mg/L、氨氮≤50.0 mg/L、苯胺類(lèi)≤1.0 mg/L[1]。因此,要采取適宜的預處理工藝將現場(chǎng)污水濃度降至污水處理廠(chǎng)進(jìn)水要求限值以?xún)?。分析爆炸核心區河網(wǎng)分布發(fā)現,新民河、新豐河、新農河是間接匯入黃海的3條河流,若事故污水泄漏外排,會(huì )污染入海河流和海洋,威脅陸海水環(huán)境安全。此外,事故發(fā)生地地下水位較高,若地下水涌入污水暫存區,會(huì )導致處理水量增多,且應急處理一旦拖延至雨季,必將進(jìn)一步加大處理處置難度和工作量。因此,必須針對不同類(lèi)型污水制定適宜的處理方案,在有限時(shí)間內實(shí)現污水處理達標排放,將此次事故對周?chē)h(huán)境的影響降到最低。

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    1.2 應對技術(shù)策略

    爆炸事故發(fā)生后,應急工程團隊第一時(shí)間對新民河、新豐河、新農河筑壩封堵,采用圍堰將爆炸核心區隔離,這些措施有效防止了污水外溢。同時(shí),應急技術(shù)團隊針對現場(chǎng)不同類(lèi)型污水,開(kāi)展小試試驗及效果分析,篩選應急處理工藝,分別制定處理方案。常用的應急污水處理技術(shù)中,活性炭吸附法因成本低廉、操作簡(jiǎn)單被廣泛用于突發(fā)水污染應急處理[2]。芬頓氧化[3]、臭氧氧化[4-5]、光催化氧化等對有機物去除率高且去除速率快,常被用于化工廢水、制藥廢水等的處理。序批式活性污泥法(SBR)、膜生物反應器(MBR)等生物法環(huán)境友好、二次污染少,也是污水處理常用的技術(shù)[6-7]。因此,污水應急處理工藝選擇過(guò)程中,分別考察了活性炭吸附、芬頓氧化、臭氧氧化、水解酸化-A2O、生物處理技術(shù)及組合工藝的去除效果。經(jīng)工藝比選,結合現場(chǎng)污水水質(zhì)水量特征,制定處理方案如下:

    (1)針對三排河、新豐河重污染段等苯胺濃度較高的污水,利用芬頓高級氧化技術(shù)進(jìn)行預處理,將苯胺濃度降至1.0 mg/L以下,滿(mǎn)足陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)水要求后進(jìn)行生化處理。

    (2)輕污染污水采用活性炭吸附法,經(jīng)預處理達到要求后,進(jìn)入陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。

    (3)爆坑污水成分復雜,需重點(diǎn)關(guān)注,研究適宜方法進(jìn)行處理。

    1.3 爆坑污水水質(zhì)特點(diǎn)及處理難點(diǎn)

    爆坑污水原水呈強酸性,pH約為2.7,為防止腐蝕污水處理設施,處理前投加藥劑進(jìn)行中和反應?,F場(chǎng)試驗結果表明,污水加堿調節pH至9.1~12.5后,COD降至1300~3000 mg/L,氨氮濃度為50.0~90.0 mg/L。爆坑污水出水COD和氨氮指標執行DB 32/939—2006《江蘇省化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標準》,而污水COD和氨氮平均濃度分別為 1 944和72.5 mg/L,分別超出排放標準24.3和4.8倍。經(jīng)氣相質(zhì)譜、液相質(zhì)譜-質(zhì)譜、四極桿飛行時(shí)間等手段定性分析,檢測出事故污水中含有至少54種化學(xué)物質(zhì),其中苯胺類(lèi)、硝基苯類(lèi)苯系物有28種,是事故污水中的主要有機污染物;另有烷、醇、酯、酸、酮、醚、腈、農藥、抗生素等物質(zhì)檢出,其中的多種物質(zhì)被列為我國水體優(yōu)先控制污染物[8]。綜上,爆坑污水成分復雜,具高有機物、高氨氮、包含多種有毒有機物等特點(diǎn)[8],需采取經(jīng)濟有效的工藝預處理后,再進(jìn)入陳家港污水處理廠(chǎng)作進(jìn)一步處理。

    2. 爆坑污水處理小試試驗

    2.1 處理工藝選擇

    鑒于陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)要求,在污水應急處理時(shí)間緊、任務(wù)重的前提下,快速篩選處理效果好、成本低且能滿(mǎn)足現場(chǎng)實(shí)際工程條件的工藝成為亟待解決的問(wèn)題。首選工藝為操作簡(jiǎn)單、去除效果好的活性炭吸附工藝?;钚蕴烤哂休^大的比表面積、豐富的孔結構以及較強的吸附能力,常被應用于生活污水、化工廢水的處理[9-11]。但活性炭吸附存在一定的缺陷,如活性炭吸附能力有限,達到吸附平衡無(wú)法再吸附污水中的污染物[12];投加過(guò)量活性炭,會(huì )造成后續水處理設備堵塞,影響處理效果,增加運營(yíng)成本。因此,單一活性炭處理技術(shù)不適合爆坑污水處理。水質(zhì)分析顯示,爆坑污水有機物含量高,可生化性較好,可利用活性污泥法進(jìn)行處理。該方法具有能耗低、處理徹底、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn)[13-14];但當污染負荷較高時(shí),會(huì )造成活性污泥中毒[15],致使微生物失去活性,難以保證出水水質(zhì)長(cháng)期穩定。將活性炭投加到活性污泥中耦合成為活性炭-活性污泥(AC-AS)工藝,將物理吸附和生物降解作用相結合[2],可高效快速地進(jìn)行污水處理,且成本較低、操作較簡(jiǎn)單,對有毒有機物尤其是芳香類(lèi)物質(zhì)具有較好的去除效果[16-17],常用于生活污水、化工廢水及垃圾滲濾液等污水的處理[18-20]。選取AC-AS工藝對爆坑污水進(jìn)行處理,既可利用微生物降解有機物,又能通過(guò)活性炭的吸附作用降低污水對微生物的毒害作用,提高處理效率。

    2.2 小試試驗可行性驗證

    為探究AC-AS工藝處理爆坑污水的可行性,設計開(kāi)展了3種工藝處理效果的對照試驗。所用試劑均為分析純,購自于上海麥克林及北京國藥公司?;钚蕴縼?lái)自于江蘇省鹽城市鵬盛活性炭有限公司,活性污泥取自園區污水處理廠(chǎng)生化池。使用總有碳分析儀(島津TOC-L CPH CN200)測定水樣總有機碳(TOC)濃度,哈希分光光度計(Hach DR2800)測定COD和氨氮濃度。試驗在19.7~23.7 ℃室溫下進(jìn)行,反應過(guò)程中pH為8.0~8.5。其中,裝置1為曝氣吹脫;裝置2為AC-AS工藝;裝置3為傳統活性污泥工藝。3個(gè)試驗組在對應條件下運行72 h,對TOC、氨氮的去除效果見(jiàn)圖1。污水初始TOC濃度為492.1 mg/L,初始氨氮濃度為85.0 mg/L。由圖1可知,曝氣吹脫效果較差,對TOC和氨氮的去除率分別為38.9%和10.8%?;钚晕勰喙に嚱?jīng)72 h反應,去除了93.5%的TOC和54.7%的氨氮,TOC和氨氮出水濃度分別為32.9和38.5 mg/L。裝置2先加入1 000 mg/L活性炭吸附,0.5 h后加入30%活性污泥曝氣反應。該工藝對TOC和氨氮的去除較穩定,去除率分別達到96.0%和65.7%,出水濃度低至15.4和29.2 mg/L。相比曝氣吹脫和活性污泥法,AC-AS法對TOC的去除率分別提高了58.0%和3.4%;對氨氮的去除率分別提高了54.8%和10.9%?;钚蕴课浇档土宋鬯杏袡C物濃度,有效降低了污染物對微生物的沖擊,因此AC-AS工藝比傳統活性污泥工藝的處理效果更優(yōu),達到相同的處理效果的周期更短。

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    圖 1不同工藝小試處理效果

    Figure 1.Bench-scale treatment effects of different processes

    試驗結果表明,AC-AS工藝對TOC、氨氮的去除效果最好,投加活性炭使活性污泥處理效率提升。文獻報道了相似的結果,如Aziz等[19]研究發(fā)現,在SBR反應器中加入粉末活性炭促進(jìn)了氨氮、COD和色度的去除,COD去除率提高了39%。Lin等[21]采用浸沒(méi)膜生物反應器(SMBR)處理市政二級出水,投加粉末活性炭后的SMBR工藝去除了63%的TOC、95%的氨氮和98%的濁度,同時(shí)提高了膜過(guò)濾性能。這是由于A(yíng)C-AS工藝將活性炭與微生物有機結合,延長(cháng)了有機物和微生物的接觸時(shí)間,提高了處理效率[22]。同時(shí),活性炭增加了固液接觸面積,加大了傳質(zhì)效率。微生物附著(zhù)在活性炭表面,分泌的胞外酶進(jìn)入活性炭微孔使有機物分解。有機物分解后吸附點(diǎn)位空出,活性炭再生[23]。降解后的小分子仍可被活性污泥中的微生物利用。在吸附降解-活性炭再生-重吸附協(xié)同作用下,顯著(zhù)提高了污染物去除效率[22]。

    綜上所述,采用AC-AS工藝預處理爆坑污水,具有較好的處理效果。采用發(fā)光細菌評估AC-AS工藝對爆坑污水毒性的去除效果表明,處理72 h后爆坑污水毒性降低了95.8%。由此可見(jiàn),AC-AS工藝用于爆坑污水處理可以滿(mǎn)足預期處理要求,具有較強的可操作性,可作為爆坑污水預處理工藝?;钚晕勰囫Z化后,經(jīng)活性炭生物強化,該工藝對爆坑污水的預處理可滿(mǎn)足污水處理廠(chǎng)進(jìn)水要求,即常規指標滿(mǎn)足DB 32/939—2006,特征污染物指標滿(mǎn)足GB 31571—2015的相關(guān)要求,經(jīng)陳家港污水處理廠(chǎng)處理后可實(shí)現達標。

    3. 工程運行及處理效果評估

    3.1 AC-AS工藝工程應用

    基于應急現場(chǎng)現有污水處理設施,結合前期試驗結果,爆坑污水選用SBR反應器進(jìn)行處理。反應器操作流程分為進(jìn)水-曝氣-沉淀-排水4個(gè)步驟。馴化初期一次性接種含水率80%的市政污泥約60 t,每天投加葡萄糖150 kg,啟動(dòng)及運行初期每批次投加5 t活性炭,根據出水效果調整葡萄糖與活性炭的投加量。進(jìn)水階段引入800~1 200 m3爆坑污水,將污水pH調至7.0~9.0,補充磷酸鹽,泵入SBR反應池?;钚蕴亢醚跗貧獬匦杩刂七M(jìn)水TOC濃度低于500.0 mg/L,氨氮濃度低于40.0 mg/L,當進(jìn)水濃度超過(guò)該值時(shí),適當采用新農河和新豐河輕污染河水進(jìn)行調節。曝氣階段時(shí)長(cháng)約為40~48 h,取樣檢測TOC、氨氮等指標,如未達標,繼續延長(cháng)曝氣時(shí)間。沉淀階段停止曝氣,使污泥沉淀3~5 h。而后進(jìn)入排水階段,利用浮筒泵潷取上清液,排入陳家港污水處理廠(chǎng)調節池或中間水池(總流量不低于400 m3/h)。

    爆坑污水毒性強、水量大,需要合適的場(chǎng)地進(jìn)行污水暫存,并采用AC-AS工藝處理。陳家港污水處理廠(chǎng)位于響水生態(tài)化工園區內,現有污水處理設施完善,距爆炸核心區距離較近,簡(jiǎn)單維修改造后即可投入運行。裕廊污水處理廠(chǎng)與陳家港污水處理廠(chǎng)僅一墻之隔,曾承擔企業(yè)內化工污水預處理任務(wù)。綜合考慮節約處理設施建造成本、快速投入使用的原則,制定了爆坑污水先于裕廊污水處理廠(chǎng)預處理,后與輕污染河水和其他預處理后的污水混合,輸送到陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)行達標處理的總體思路(圖2),處理出水各項指標達標后,排放至受納水體灌河。

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    圖 2AC-AS工藝應急工程布局

    Figure 2.Emergency engineering layout of activated carbon-activated sludge process

    爆坑污水轉移是現場(chǎng)處置的第一步,裕廊污水處理廠(chǎng)現有構筑物為爆坑污水轉移提供了暫存場(chǎng)地。由于爆坑污水呈強酸性,可能會(huì )腐蝕處理廠(chǎng)構筑物,威脅工程安全。在現場(chǎng)多次試驗驗證后發(fā)現,調節爆坑污水pH為7.0~9.0,可最大程度降低腐蝕性,同時(shí)適于活性污泥中微生物生長(cháng)繁殖[24]。調節pH至中性左右,污水中大量污染物形成沉淀,COD下降了60%以上,降低了后續處理的負荷。引暫存污水至中和池,將pH調到7.0~9.0,泵入AC-AS工藝池曝氣處理。預處理后的污水泵入陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)行后續處理。相關(guān)工藝運行參數見(jiàn)表2。

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    應急處理期間,爆坑污水進(jìn)水COD、氨氮和苯胺的平均濃度分別為1651.6、66.1和2.0 mg/L,采用AC-AS工藝預處理后,出水平均濃度分別降至580.2、54.2和1.7 mg/L,平均去除率分別為64.9%、18.2%和14.5%。預處理工程運行36 d,共處理爆坑污水20 580 m3,削減COD 33 319.6 kg、氨氮209.4 kg、苯胺6.2 kg,各項水質(zhì)指標降至陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)水規定限值內。

    3.2 達標處理效果及受納水體水質(zhì)監測情況

    陳家港污水處理廠(chǎng)位于響水生態(tài)化工園區內,處理工藝為混凝沉淀—水解酸化—生化池—沉淀池—芬頓反應池—沉淀池—活性炭吸附—終沉池—砂濾池—消毒池,經(jīng)過(guò)處理的出水泵至灌河排放。設計日處理能力為7 500 m3,實(shí)際運行日處理能力為4 000~5 000 m3。根據2018年運行情況,陳家港污水處理廠(chǎng)總體運營(yíng)情況良好,進(jìn)水COD為200~400 mg/L,出水為40~70 mg/L,平均去除率為74%;氨氮進(jìn)水濃度為12.0~18.0 mg/L,出水濃度低于1.0 mg/L,平均去除率為75%。本次事故所有污水經(jīng)預處理或水質(zhì)調節后,均在陳家港污水處理廠(chǎng)混合后進(jìn)行達標處理。應急處理3個(gè)月,陳家港污水處理廠(chǎng)處理事故污水共計340133 m3,進(jìn)出水水質(zhì)監測結果如圖3所示。污水處理廠(chǎng)運行期間,進(jìn)水COD、氨氮、苯胺濃度分別為108~688、6.3~52.2、0.22~30.70 mg/L,平均值分別為254.2、22.6、3.6 mg/L;處理出水COD、氨氮、苯胺濃度穩定在28~68、0.05~8.70、0~0.09 mg/L,平均值為42.3、2.5、0.05 mg/L,爆炸產(chǎn)生的污水和受污染河水經(jīng)處理全部達標。事故污水處理工程削減了COD 68 564.5 kg、氨氮6 763.2 kg、苯胺898.6 kg;處理出水水質(zhì)常規及特征污染物指標,均滿(mǎn)足該污水處理廠(chǎng)執行的DB 32/939—2006和GB 31571—2015[1]。

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    對于受納水體來(lái)說(shuō),污水處理廠(chǎng)尾水可能是潛在的污染源[25],明確污水處理廠(chǎng)出水對受納水體的影響對保護水環(huán)境具有重要意義。應急處理過(guò)程中,同步開(kāi)展了灌河園區下游3 km處水體水質(zhì)的連續監測,均未檢出苯胺類(lèi)、硝基苯、乙苯、二甲苯等污染物。受納水體執行GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅴ類(lèi)水質(zhì)標準,常規指標限值分別為CODMn≤15.0 mg/L、氨氮≤2.0 mg/L、pH為6.0~9.0。連續監測結果表明(圖4),受納水體CODMn為2.1~11.5 mg/L,氨氮濃度為0.08~1.80 mg/L,pH穩定在6.1~8.6,均符合GB 3838—2002 Ⅴ類(lèi)水質(zhì)標準。由此可知,受納水體灌河水質(zhì)狀況未發(fā)生明顯波動(dòng),此次事故污水應急處理達到了預期效果。

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    4. 結語(yǔ)

    (1)經(jīng)小試試驗驗證,AC-AS預處理工藝可大幅降低爆坑污水中污染物濃度,對污水TOC和氨氮的去除率分別達到96.9%和65.7%,出水各項指標滿(mǎn)足后續陳家港污水處理廠(chǎng)進(jìn)水要求。AC-AS工藝作為爆坑污水預處理工藝技術(shù)可行。

    (2)應急處理工程運行結果表明,AC-AS工藝共計預處理爆坑污水20580 m3,預處理出水COD、氨氮和苯胺平均濃度分別為580.2、54.1和1.7 mg/L,平均去除率分別為64.9%、18.2%和14.5%;爆坑污水預處理分別累計削減COD、氨氮和苯胺33 319.6、209.4和6.2 kg,預處理出水水質(zhì)滿(mǎn)足污水處理廠(chǎng)進(jìn)水要求。AC-AS工藝工程應用預處理爆坑污水效果顯著(zhù)。

    (3)污水預處理后進(jìn)入污水處理廠(chǎng)進(jìn)行后續處理,出水COD、氨氮和苯胺濃度穩定在28~68、0.05~8.70和0~0.09 mg/L,污染物濃度均達標。下游受納水體水環(huán)境監測未發(fā)現爆炸特征有機物,水質(zhì)指標均符合GB 3838—2002Ⅴ類(lèi)水質(zhì)標準。

    致謝

    本文所述應急工作,是在生態(tài)環(huán)境部領(lǐng)導下,在生態(tài)環(huán)境部環(huán)境應急與事故調查中心、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳指導下,由中國環(huán)境科學(xué)研究院、中國環(huán)境監測總站、生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所、生態(tài)環(huán)境部華東督察局、清華大學(xué)、南京大學(xué)、清華蘇州環(huán)境創(chuàng )新研究院和北控水務(wù)集團有限公司等單位協(xié)同攻關(guān)、合力完成的,感謝所有領(lǐng)導和相關(guān)技術(shù)人員的指導和支持。


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